截至11月6日,
茂名石化化工分部顺丁
橡胶装置生产顺丁橡胶产品80447吨,提前完成总部下达的全年8万吨的生产任务。此外,在着力提高顺丁橡胶产量的同时,茂名石化也高度重视产品质量控制,前10个月,茂名顺丁橡胶产品的优级品率达到92.73%,高端橡胶产品在市场效益丰厚,质量与性能深受客户好评。
今年以来,茂名石化为避免生产干胶时,装置生产波动大的瓶颈,想方设法解决减少膨胀机高流跳车的难题,他们通过优化产品分子量,精细调整熔融指数,实现膨胀机波动幅度大幅减小。为提高装置产量,橡胶车间花大力强化装置平稳运行,积极响应技术质量处开展的“工艺隐患排查”竞赛,查找出凝聚二线首釜视镜破裂等各项工艺隐患40多项,并及时采取处理应对措施,保证了装置平稳运行。截至10月份,顺丁橡胶装置连续3个月月产量超9000吨,创造装置开车以来连续生产最稳定、产量最高的新记录。
为保持聚合系统稳定,严控产品门尼,橡胶车间还开展了“高标准、严考核”的门尼竞赛,有效激发了班组人员的积极性,使自觉跟踪聚合反应温度、电流及原料变化情况,及时调整配方成为每个员工的工作习惯,也为后处理系统的连续生产打下了良好的基础。同时,他们还以TnPM管理为抓手,加强设备维护保养,大力整治“低老坏”问题,提升“三基”管理水平,车间设备管理水平显著提升,有效提高了装置设备运行可靠度,为做大产量提供了有力的保证。