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南化机改良焊接工装提效降本

日期:2018-04-24    来源:中国石化新闻网  作者:郑瑞

国际石油网

2018
04/24
14:13
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关键词: 节能 中石化 节能降耗

    近期,南京化学工业有限公司化机厂通过改变焊接方式,将接管埋弧自动焊绕心焊接改为接管马鞍环形埋弧焊方式,改进整体工装,实现了整体生产效率的提高,节约了生产成本。

    目前,化机厂容器车间焊接接管采用拉杆式绕圆心环形焊接,此方法在焊接过程中因拉杆式焊接会产生过定位,机头行走过程中会出现间歇停顿而顿弧。由于接管焊接坡口是马鞍形,环行过程中起伏不停、过快,焊丝高低靠手工调节也跟不上环行进度,易产生堆焊层厚度不均匀、气孔、裂纹等缺陷等焊接质量问题,同时,给焊接操作人员带来较大的劳动强度。
 
    为解决难题,容器车间青年攻关小组决定在焊接中使用起伏式环形马鞍轨道,使机头能沿着轨道环行。他们设计起伏式马鞍轨道,按照焊缝的形状设计成起伏环形马鞍,采用自动调节拉杆,避免过定位影响,使自动焊机头行走平稳,减少操作人员手工调节的负担和人体损伤。通过轴承完成与筒体的接触,将连接杆通过螺栓固定,使其可以任意调节该方向的距离,从而适用于各种法兰连接焊缝的焊接。
 
    此工装将减少操作人员手工调节的负担和人体损伤,提高生产效率,减少工作时间,节约人工成本。据测算,每年将节约法兰接管焊缝焊接成本约13万元。
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