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金陵石化烷基苯厂持续推进“绿色”转型

日期:2019-01-16    来源:中国石化新闻网  作者:袁宏桥

国际石油网

2019
01/16
17:06
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关键词: 安全环保 金陵石化 环保督察

    2018年,无论何时何地,龚莉总会第一时间发布群信息,提醒金陵石化烷基苯厂各有关单位接受各类环保督查和检查。

    “这样的检查,近几年是常态,习惯成自然了。”作为工厂安环处副处长,龚莉已经习惯在“高压”态势下工作。她介绍,2018年工厂接受各类环保检查接近百次。
 
    从“环保督查回头看”、“清废行动”、“蓝天保卫战”到秋冬季大气管控、各类限产管控,在近百次检查中,工厂污染物排放全部合规,无违规超限行为。
 
    不仅如此,工厂当年顺利完成“绿色企业”评价验收,成为南京市专业平台“绿色企业”。外排工业废水综合达标率稳定在100%,排放总量同比下降44%。四种主要污染因子排放总量较去年大幅下降30%以上,其中化学需氧量(COD)下降31%,氨氮下降59%,二氧化硫下降61%,氮氧化物下降45%。固体危废合法合规处置,完成年初减量化目标。
 
    近两年,工厂多项科研成果和专利技术成功运用于节能减排、新品开发,环保项目改造投入近5000万元,严格落实“绿色企业”行动方案,三废处置严格规范,不断用实际行动为“绿色企业”添“绿”。
 
    持续优化污水减排
 
    近几年,为了加强废水治理,工厂全力推行清洁生产管理,注重源头管控,加强末端治理,加大环保设施的投入及运行管理,持续开展污水减排。
 
    污水源头管理方面,加强源头用水及排水管理考核,做好中水回用,加强各装置废水排口在线仪的三级手机预警管理及维护管理,有效地开展源头控制。
 
    污水末端治理方面,工厂严格执行最新特别限值排放标准,按照《石油化学工业污染物排放标准》要求,于2017年底完成污水提标项目,形成了三路应急回炼循环控制流程。先后完成了生物流化床结合除油除铁工艺、污泥压滤及干化一体化、臭氧破坏器增加切水包、雨排观察井改雨排隔油池、污水装置提标改造、污水装置DCS改造、水煤浆储罐利旧等多项污水处理项目改造,进一步去除有机物和铁、油等污染因子,提高和改善了污水应急处理能力,确保了污水达标排放和回收利用。
 
    污水处理装置按生产装置管理,增加COD在线监测,实行馏出口控制。按照市区两级环保局要求,加强对国家、市污染源在线监控系统的监控,加强在线监测管理,确保环保设施运行正常。完成了废水总排口COD在线监测仪及流量计的检定,完成了废水总排氨氮、PH在线仪的安装联网,全力保障在线监测系统的数据传输率100%、有效率100%。
 
    据统计,2018年工厂外排水量12万吨,可完全回用至杂用水系统,并进一步提高循环水回用率,已基本具备污水零排放条件。目前按地方政府要求,做为十里长沟上游冲洗水,保持一定外排量。
 
    持续治理“小微”排放
 
    在2010年建成硫磺回收装置,确保硫磺回收系统达标排放、加热炉尾气达标排放的基础上,工厂持续对“小微”排放进行治理。
 
    工厂探索了全过程脱硫管理,对“小微”二氧化硫排放进行“围剿”。实施干气保障性脱硫,火炬回收气低压胺法脱硫+保障性脱硫,应用溶剂油吸附脱硫技术实现溶剂油脱硫。其中,气体保障性脱硫装置及溶剂油吸附脱硫技术,应用了自有专利技术,取得了很好的社会效益和经济效益。
 
    2017年进一步完善火炬回收气低压胺法脱硫,提高脱硫稳定性,实现火炬气硫化氢含量稳定控制。投运以来,遇到脱硫装置出现异常波动,投用三次火炬气脱硫罐,取得很好的应急效果。由于保障性脱硫装置的及时投用,硫磺装置的三次异常,均未对装置造成大的影响及停工,加热炉烟气达标排放,取得良好效果。
 
    据统计,2018年工厂二氧化硫排放同比下降61%。
 
    工厂致力打造VOCs治理示范型企业。2010年以来,经过VOCS核算,陆续投资进行了苯在线分析仪的安装,自动采样器的安装,使用屏蔽泵和磁力泵,用机械式真空泵替代耗能高、污染大的蒸汽抽真空泵等减少污染物排放、保障职工身心健康的工作,使环境质量进一步得到提高。同时大力开展LDAR泄漏检测与修复工作,提高VOCS治理水平。
 
    近几年,工厂持续加强冬季环境管控及蓝天保卫战配合工作,完成了企业VOC排放量核算申报,坚持推进罐区VOC治理,2017年完成了原料罐区及7401库区四只拱顶罐的VOC治理改造,原料罐区新增一套VOC冷凝吸附装置和DCS控制系统,该装置每月由第三方检测油气排放浓度,均达到国家环保标准。
 
    2018年,中转车间物料装船及贮罐VOC异味治理项目完成中交,铁路槽车密闭吹扫治理项目启动建设,同时不断推进原料罐区异味治理项目完善整改。
 
    工厂根据政府规范要求,开展第三方委托环境监测。通过比价,分别与两家公司完成废气及噪声第三方监测、废水第三方监测合同签订,并按照计划进行采样监测。
 
    工厂采取分片承包、责任到人等措施确保LDAR检测数据的准确可信。按照要求开展在线仪计量检定工作,由第三方对工厂四个废气排口在线系统进行计量检定,保证上传政府环保平台排放数据准确可靠。
 
    据统计,工厂排放量呈逐年递减趋势,2018年VOC排放量较上年度又下降10%以上。
 
    持续推进“绿色”转型
 
    长期以来,工厂积极推进绿色科技创新,在环保节能、工艺创新、新品开发等方面取得一系列成果,部分项目为企业进一步转型升级储备了自主技术。
 
    工厂与清华大学联合开发了升温型吸收式溴化锂热泵,以装置低温余热中位热源为动力,制取高温位热源。2012年1月投运,产生蒸汽用于工厂硫磺装置,替代外购1.0MPa蒸汽。热泵年产蒸汽55600吨,减少了工厂外购蒸汽量,节约生产成本1107万元,年节能源4200吨标油。
 
    2010年始,工厂利用烷基化装置一个提溜塔余热加热热媒水,用于生产装置内的物料管线和仪表的保温,油品输送管线的保温、储罐的维温及生产区办公采暖,年节约蒸汽2万吨,创经济效益450多万元。
 
    工厂瞄准欧盟REACH法则的要求,对原有重质液体石蜡进行升级,开发环保型重质液体石蜡绿色产品,占领高端细分市场。2018年5月完成产品试生产及系统置换工作,6月份正式推向市场,实现提质升级,既增加了经济效益,也解决了产品滞销的问题。满足市场对环保型产品的需求,年增加经济效益上千万元。
 
    针对烷基苯联合装置预分馏塔进料换热器存在严重的结焦问题,自主研发液相加氢除氧技术,并获得发明专利授权。工业化应用取得良好效果,除氧率达到75%以上,过程无二次污染物产生。进料煤油经加氢除氧后,换热器结垢状况得到改善。该技术的应用有效改善了进料换热器的结焦问题,既减少了装置安全运行及环境危害风险,又节约了工程费用,技术应用取得圆满成功,是一项绿色环保新技术。
 
    另外,一种多元精馏塔及其余热回收利用的方法、一种轻烃深度脱芳烃的装置、一种低氮气消耗的储油装置等一批授权专利,为工厂进一步提升绿色转型发展提供了有力技术支持。
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