截至6月8日,扬子乙烯装置样板炉已经运行两周时间,运行结果显示:裂解炉排烟温度下降约35度,热效率提高约2个百分点,运行负荷由原来的90%提高到了100%。截至目前,样板炉运行效果良好,完全达到了预期的节能指标,其节能改造效果得到了集团公司的肯定和认可。扬子石化乙烯样板炉节能改造的成功,为今后国内乙烯裂解炉的节能改造提供了参考标准。
能耗高一直是制约国内石油化工行业发展的一大障碍,其中乙烯装置是最为突出的能耗大户,而乙烯裂解炉的能耗又占整个乙烯装置能耗的70%以上,对乙烯装置经济技术指标构成有着重大影响。
目前,国内共有十多家乙烯生产企业,大多隶属中石化和中石油,而其中多数乙烯装置又建成于上世纪,裂解炉炉型老、热效率低、能耗高、运行周期短是国内乙烯装置普遍问题。尽管近年来国内各乙烯生产企业通过实施工艺优化、技术改进、节能改造等措施,不断降低裂解炉能耗,但与国际先进水平相比,仍有不小差距。
为了赶超国外先进水平,并为中石化乙烯裂解炉节能改造提供参考标准,中国石化集团公司依据国外先进的裂解炉标准,将扬子石化新区01号裂解炉定为样板炉,利用多种先进的节能技术,对该炉实施改造。改造从2012年2月开始,4月底中交,5月25日投料开车。
据扬子石化烯烃厂乙烯专家胡天生介绍,此次改造中,采用了中石化最为先进的CBL炉管构型,并安装了扭曲片,提高了炉管的传热效率,裂解炉运行周期能够从原来的50天延长至80天,并使裂解炉提高到100%的满负荷生产;同时,裂解炉对流段增加了换热管束,换热面积增加了20%~30%,充分利用了烟气热能,提高了裂解炉热效率,降低了排烟温度;裂解炉的风机采用变频调速装置控制系统,比原来节电约20%~25%;裂解炉的耐火材料更换为新型高等级材料,裂解炉外墙温度由原来的82度左右,降低到70度以下,有效降低了裂解炉炉墙的散热损失。此外,除灰器由原来的机械式改为声波式,除灰效率大大提高;裂解炉的废锅、烧嘴以及废锅的下封头均进行了改进。
扬子石化样板炉自5月25日投料开车以来,生产运行稳定,节能效果良好。据悉,今后集团公司的所有裂解炉节能改造将以此为样板,乙烯装置能耗将会大大降低。