2012年以来,长炼在各生产作业单位深入开展节能降耗劳动竞赛,要求技术及操作人员为节能降耗积极献计献策。统计数据表明,今年1-5月份,通过系列管理措施的落实,长炼锅炉产汽煤单耗较往年同期下降5.1%,创历史新低。
油港处锅炉岗位员工周赛志、荣小勇针对近期锅炉压火次数较多的情况,总结提出煤炉压火操作法,并在车间被推广实施。据测算,实施压火操作法,每次可以节约煤200千克左右。
长炼从各生产作业单位的管理制度着手,要求产汽和用汽单位充分沟通,及时调整锅炉操作参数,确保设备运行平稳。与此同时,长炼还根据现场生产实际,制定锅炉负荷调节管理规定,从制度上刚性要求操作人员主动与下游生产单元进行联系,主动调节锅炉操作负荷,既保证锅炉的产汽能满足消耗需求,又保证锅炉高效率运行。
加强设备运行维护,加强隐患排查,减少非计划停炉事件,是节约基础能耗的最好办法。长炼相关生产单位利用停炉期间组织对煤炉进行清灰除垢,漏风处堵漏,炉排与出渣机调整,确保设备本质安全,降低故障率。今年4-5月份,避免燃煤锅炉非计划停车2次,最大限度地保障了设备安全运行。
加强燃煤进厂计量和质量监测,是节约用煤和高品质用煤的关键。长炼对每一批煤炭的煤渣分析结果进行跟踪分析,根据分析结果,及时调整工艺操作,尽可能提高锅炉燃烧效率,降低煤耗和烟气外排总量,最大限度地保护生态环境。