东辛采油厂精细地质研究,结合油藏工程、油藏数值模拟技术,对广利油田实施综合一体化调整,改善老油田开发形势,使一个开发30多年的老油田重新焕发了青春。
广利油田1974年4月试采并投入全面开发,到目前共经历了:稀井网低速开发阶段、综合调整阶段、含水上升产量递减阶段、注采调整稳产阶段、井网损坏严重、开发形势恶化、低速开采五个开发阶段。油田开发形势严重恶化,在采油速度只有0.205%、综合含水96.1%的情况下年自然递减仍高达15%左右。针对广利油田实际特点,2006年,东辛采油厂提出并实施了一体化综合调整的工作思路,即广利油田综合开发调整“坚持一个中心,树立两个观念,实施三个统一,搞好三个结合,理顺五个环节”。 在综合调整过程中坚持以确保综合调整指标的实现为中心;树立产能建设与开发管理同时推进、多专业协作的管理机制观念; 统一部署,统一综合研究,统一实施;搞好地面工程、钻采工艺与油藏工程的结合;新钻井与老井治理的结合;腐蚀防护与治理结合:遵循“整体部署、分步实施、系统配套、跟踪研究、及时调整”的工作程序。他们首先对莱1断块井网进行完善、补充新的注采井点,投产新井7口,利用大修、扶停和转注等技术,恢复老井10口。水井开由24口升至29口,日注水平由3635立方米升至3771 立方米,月注采比由0.88升至1.08。平均动液面由1387.9米升至1251.9米,地层能量得到逐步恢复。
他们还注水调整上做文章,对广利联合站污水系统进行改造、启用广联站旧的外输线从辛三站调水,使广利油田日增加水量1000立方米。在注水量得到缓解的基础上他们加大了注采井网的配套实施,到目前已完钻投产油井14口,水井14口。实施油井措施29口,水井措施56口。整个油田油水生产井达到298口,日注水平由7418立方米升至7961立方米,日油能力由307吨升362吨,平均动液面由1278米升至1029米,地层总压降由13.09兆帕降至10.28兆帕,地层能量得到有效恢复。
一体化的实施,有效解决广利油田开发中存在的:低能量、高腐蚀、高含水、井网不完善、自然递减快的问题。改善广利油田的开发形势,从而使老油田得以持续稳定发展。