截至7月12日,渤海钻探钻井一公司长庆市场水平井单队进尺达1.6万米。50669钻井队仅用136天实现水平井三开三完,平均钻井周期37.13天,进尺达1.7735万米。这得益于“三大”难题的解决。
长庆市场存在致密性储层难钻、小井眼易卡、煤层段埋藏深等主要钻井难题,严重制约着钻井提速,传统的钻井措施无法攻克这一难题。对此,钻井一公司组织力量对苏里格气田、陕西靖边等区域地层特点进行认真分析和研究,明确各种地层特质,提出一系列应对措施,水平井井眼清洁、井壁稳定以及钻头选型“三大”问题迎刃而解。
排量刚达标,泵压就高达260个大气压。在这样的高压环境下,设备和人身安全风险极大。这是4年前这个公司在长庆市场首口水平井施工时遇到的难题。司钻付培根说:“那时,密封垫子最多时候一个班换6个,每换一次就要活动钻具,倒换另一个泥浆泵,严重影响生产连续性。”
这个公司科研人员经科学计算,选定直径为4寸的非标准钻杆,结合“调排量、短起下、过稠塞”等配套技术措施,找到了合理的参数区间,难题被攻克。
长庆地区安定、直罗组属水敏性地层,易吸水膨胀,造成卡钻事故。在3000米之下,还存在大段硬脆性泥岩,使井壁维护难度增加,员工最怕起钻。科研人员针对不同井段,研究出针对性强的多套泥浆处理技术和配套措施,通过优选排量、钻速、钻具组合等常规指标,加强对井壁的前期维护,提高了井壁稳定性。在苏20—10—9H井使用配套技术,使二开裸眼段长达3252.47米,创造了区块裸眼段最长、技套下入最深两项新纪录。
随着钻头品种的增多,地层优选钻头类型日益受到重视。从国外PDC钻头,到破岩机理、复杂层快钻、轨迹控制、水力参数、排屑返砂的系统研究,这个公司经历了一条“试验—总结—研究—成型”的探索之路,打破了国外公司垄断,走出了一条从技术引进到消化吸收再到自主创新的路子。如今,这个公司在长庆钻水平井钻头成本平均降低近40%,国外钻头也应声降价。