当前位置: 石油网 » 节油环保 » 正文

天津石化主要生产装置实现安全绿色经济停车

日期:2012-09-06    来源:中国石化新闻网  作者:杨晓丹

国际石油网

2012
09/06
09:15
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 天津石化 生产装置

  截至9月3日,随着百万吨乙烯装置交付检修,天津石化42套主要生产装置达点或提前交检,圆满完成了“安全环保、优质高效、经济优化”的既定目标,实现了安全绿色经济停车,创造了2012年装置停工检修改造的良好开局。

  学习镇海炼化,停车取得新突破

  天津石化虚心学习镇海炼化的先进经验,并结合自身实际,进行了充分的准备,将“成本即效益、成本均可控”的理念落到了实处,取得了多项突破。

  安全停车取得新突破。本次主要生产装置停车数量由2008年的21套增加到42套,在停工装置数量之多、停工衔接要求之高、物料平衡难度之大均是天津石化,乃至中国石化前所未有的情况下,实现了跑、冒、窜,泄漏着火,硫化亚铁自燃,设备损坏,人身伤害五个为零。

  绿色停车取得新突破。基本实现了“嗅觉封闭”,即异味少;基本实现了“听觉封闭,即噪声低;基本实现了”视觉封闭,即不见“白龙”和黑烟。

  经济停车取得新突破。粗略统计,与计划相比,天津石化整体节约蒸汽11万吨,氮气130万标立。炼油火炬排放6次,化工火炬排放1次,分别比2008年停工减少了20次、2次;烯烃火炬排放2次,在与2008年停工持平的同时,排放量减少了140吨。

  搞好系统平衡,落实各级责任

  天津石化开停工指挥部编制了物料平衡、蒸汽和氮气平衡、氢气平衡和部际互供管线吹扫、火炬气排放、污水和污泥平衡、停工进度等11张网络控制图,责任到人,实时监控,使系统平衡工作始终处于受控状态。

  在停工过程中,公司严格实行“两特期间”领导干部带班制度,公司副总及以上领导,每天至少一次到联系点了解情况、指导工作。炼油部编制了停工过程责任表,做到了每一个工作点责任清晰、内容具体、标准明确。烯烃部在班组全面推行了停工操作前安全喊话制度,并建立了由安全环保部负总责、生产部协同检查确认、车间安全总监主抓的新盲板管理模式。化工部成立的专家组认真履职共编发停工情况通报25期提出建议20余项,发现问题30余个。

  搞好系统控制,严格执行纪律

  天津石化许红星总经理对本次停工环保工作给予高度重视,明确指出要实现“绿色停开工”这一目标。公司相关部室和作业部在充分调研的基础上,制定了严细的系统控制方案并取得明显的效果。

  以异味控制为重点,抓好重点装置的异味控制,抓好重油系统、轻油管线和部分设备的异味控制,抓好吹扫环节的异味控制,抓好火炬系统的异味控制,达到了防范有毒有害气体伤害、硫化亚铁自燃、异味污染的多重目的。

  在停工过程中,天津石化采取预剥离、错峰安排、合并剥离等手段,实现循环水系统停车减排50万吨以上。停工期间,各单位严格执行“三废”排放审批制度,认真开展重大操作污染风险评估,加强对社区环境质量的监督,较好地履行了国有企业的政治责任和社会责任,乙烯装置、乙二醇装置、11#线外排废水COD浓度分别比2008年停工时降低了4.4%、45%、35%。

  搞好系统优化,创新工艺操作

  天津石化千方百计搞好系统优化,实现了大优化大节约。通过沟通协调,将百万吨乙烯装置的甲烷气和氢气引入小乙烯,替代过去停车用液化气110吨,并作为反配氢原料以减少不合格乙烯放火炬,由此降低小乙烯停车成本71万元。同时,将290余吨开车预留乙烯送中沙石化代储,降低了储存损失。合理安排天津石化和中沙石化产氢、耗氢装置停车顺序,充分利用现有流程,将炼油部、中沙石化的瓦斯输送至热电作燃料,有效避免了氢气和瓦斯的放空损失。在停工过程中,炼油部1号加氢裂化装置首次实施了“憋压吹扫,装置每小时蒸汽耗量控制在8吨左右,与过去相比,每小时蒸汽耗量减少20余吨。化工部通过优化开工方案,加强现场精细管理,与2008年停工相比,节电4.9万千瓦时,节汽约2809吨,节氮约30万立。

返回 国际石油网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网