随着石家庄炼化渣油加氢装置高压进料泵P102-A的液力透平驱动端开始工作,该机泵的电流从投用前的202安,下降至162安,“这每小时就能节电400度,一年就能节电350万度电,创效245万元呢!”一笔细账算下来,装置工艺工程师刘峰奎喜不自胜。
自石家庄炼化800万吨油品质量升级项目开工以来,因加工能力的提升、新装置的增加,操作条件的改变,使生产运行随时面临着调整优化,提质增效的压力。面对这种情况,石炼确定2015年为生产经营优化年,加大生产优化调整步伐,旨在全力打响效益翻身仗。
作为主流程装置,自开工以来,渣油加氢装置始终在摸索最优操作条件,以平稳运行为前提,逐步提高加工负荷,日前装置已经达到满负荷运行状态。为了最大限度实现节能降耗,装置在条件许可的前提下,及时投用该能量回收装置——液力透平。液力透平可将工艺流程中的液体余压回收再利用,转换为机械能驱动机械设备,以实现节能。
“一笔细账让大家看到了长远的经济效益,更激发了大家的节能降耗热情。”该装置主任卢华说。条件许可尽可能开启带有贺尔碧格调速系统的新氢压缩机K101-A,省电;通过及时调整换热温度达到降低瓦斯用量的作用;保证氢油比,降低循环机转速,使35公斤蒸汽用量下降……每一次调整优化运行,装置职工都会算一笔细账,用职工的话说,这可是一笔细账开启了装置的优化新模式。
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