记者2月10日获悉,玉门油田炼化总厂2010年实施短流程调整以来,4年来累计减亏14.04亿元,在破解难题、扭亏增效上打了一个翻身仗。
玉门炼厂是一个典型的小而全炼厂,经过70多年不同时期的建设,具有布局分散技术水平不高、商品率低和效益差等特点。这些短板日益显现,加工成本和综合能耗居高不下,经营状况不佳,与“新生代”炼化企业形成明显差距。
近年来,玉门油田赋予炼厂“十二五”期间“三年减亏,五年盈利”的重任。面对原料和产品价格的两头夹击,以及规模、设备等处于劣势的条件,玉门炼厂2010年底以“汽油高标号、柴油低凝化、特油国防化、聚丙烯效益化”为方向,开始建设短流程燃料型炼厂的转型改造,积极实施调整改造措施,大力优化加工流程、加工方案、队伍结构和产品结构,实现效益最大化;先后关停糠醛、白土精制、石蜡精制、石蜡成型、润滑脂和添加剂等9套装置,原来的炼油、化工、特油和润滑油4个系统的生产线,缩减为两条半生产流程,装置结构进一步优化,加工流程由“长”变“短”。