事
油田班组“小而全”,生产规模扩大后,忙闲不均问题突出。
补
创新“大班组”模式,优化整合结构,合并同类项,高效配置资源。
因
管理层级没有理顺,结构不合理,管理手段简单,对生产形势判断不准确等。
果
精干员工队伍,降低了成本费用,大幅提高了效率效益。
油田班组“大而全”“小而全”的现象并非个例。但随着生产规模扩大,导致用工越来越紧张,带来了生产、安全等诸多问题,让很多管理者头疼。而在大庆油田采油八厂,这样的难题已得到解决。
大庆外围油田的主力——大庆采油八厂创新“大班组”专业化管理模式,优化整合结构,合并同类项,高效配置资源,进一步压缩管理层级,精干员工队伍,降低了成本费用,提高了效率效益。这个厂采油班组5年减少138个,减少39%,清退外雇员工778人。2010年以来,总井数增加2022口,增加31%,单井用工由0.77人降到0.65人,少用工400人,每年降低管理成本2000余万元。
何为“大班组”?大庆采油八厂打破常规,把以计量间为单元设置班组的传统模式,变为以区域、业务为单元设置班组,探索形成采油“大班组”、个性化“大班组”的专业化管理运行模式。
这个厂在第二油矿采油204队进行试点,按照油水井管理、资料管理、综合管理、中转站管理4个业务单元组建了“大班组”。
以油水井管理单元为例,204队整合原维修班和6座计量间19名员工中的13名男员工,配备4辆车,按区域组建两个巡检班,每班管理3座计量间。
人少了,活能干得过来吗?204队队长吴华说,合理调配人力、物力,油水井管理单元不仅节省6人,而且工作效率和标准都得到提高。实行“大班组”管理后,能够保证周一到周五每天至少5名采油工上班,周末两名采油工值班,排除了采油工单独巡井无人监护的安全隐患。过去走路巡一个计量间的时间,现在能巡3个计量间。
204队巡检二班班长陈楠形容“大班组”整合前走路巡井的状态,是“越走越没劲,越走路越长”,因为有时要背着20多公斤的工具和用料走一二十公里巡检,干完活再回到计量间,吃的都是凉了的午饭。现在多人一起乘车巡检,随时发现问题随时处理,减少了来回取工具的时间,人多干活也快,员工中午都有时间回队里吃上热乎饭。
采油204队成立4个业务单元“大班组”后,共精简员工21人,车辆由4辆增加到10辆,资料由118项整合为71项,达到了人员精干、运行高效的目的。
5年来,采油八厂有34个采油队逐步实施“大班组”管理运行模式,班组数由353个减少到215个。
在整合“大班组”过程中,这个厂根据大庆外围油田特点,鼓励基层采油队探索适应本队特点的管理方式,个性化“大班组”的优势逐渐凸显。
采油八厂发挥女员工的作用,合理调配人力资源,解决了生产规模逐年扩大与结构性缺员的矛盾。现在,这个厂有7个采油队成立了女子班组,深入挖掘女员工的潜力。第四油矿采油403队女子班组管理着29口油水井、一座注水站、一座阀组间,经过一年多的努力,在矿月度、季度检查中始终名列前茅。
这个厂4个矿相继推出个性化“大班组”。目前,有两个采油队成立了单干管注水井班组,22个采油队成立了夜巡班组。
采油八厂实施“大班组”专业化管理,不是摆“花架子”,并为“大班组”管理运行模式制定了配套的“相对定员”考核办法,采油队奖金由单井用人、生产规模和管理水平决定。这让“大班组”管理接了地气。另外,“大班组”运行以来,员工奖金差额已由300元变为700元左右,体现了“按劳分配、多劳多得”,员工积极性被充分调动起来。
“几年来,‘大班组’的生命力日益旺盛,说明改革取得实效。这也是油田深化基层改革的真正目的。”采油八厂厂长助理、厂人事部主任闫保龙说。