截止3月30日,河南油田采油二厂对8口套损井进行了化学防砂施工,工艺成功率100%,有效率87.5%,阶段增油118吨,节约检泵127井次。
随着油田开发的深入,井筒管柱随着长期的吞吐开采受损严重,部分出砂井套管变形或错断,增加了现场施工的难度,施工管柱下不到施工需要的位置,原来的施工工艺适应不了复杂井筒的需要。楼3404井是井楼油田三区1991年投产的一口采油井,该井在生产过程中Ⅳ2、3层套管错段,修井难度大,带病生产,连续2次出现砂卡,出砂严重。
针对这种难题,技术人员优化防砂工艺的泵入最佳时机和药剂用量,针对套变井和套管补贴井,将施工管柱在套变位置或补贴段上提数米,并适当提高防砂剂用量,保证施工效果。技术人员结合该井情况,对比几种防砂方法的优缺点,决定对该井进行化学防砂,该方法是通过低温防砂剂自身在地层中增孔、固结形成可渗透性人工井壁,阻挡地层砂侵入进而达到防砂目的。经过化学防砂后,楼3403井于恢复产油86.4吨,生产时率达91.2%。图为员工进行除砂前下油管作业。