近日,塔河炼化硫黄回收车间停用3号硫黄溶剂再生系统,并将胺液改至2号硫黄装置溶剂再生系统,这一举措将实现3号硫黄装置每年节能降耗增加效益150余万元。
据悉,自去年8月3号硫黄装置开工以来,因加工量低致使该装置溶剂再生系统一直处于低产高耗状态,加之2月中旬至今,原油进厂持续低于实际加工量,导致全厂加工负荷继续走低,3号硫黄实际加工负荷仅为设计的55%。此外,2号再生系统运行仅为设计的75%。
该车间根据目前低负荷运行的现状,为降低能耗、实现全年的节能降耗任务,同时有效利用2号再生系统剩余热能,车间将3号硫黄尾气吸收塔富液改至2号尾气吸收塔,胺液再生完后送回3号尾气吸收塔循环使用。同时可停掉3号溶剂再生系统,既保证酸性气产量,烟气达标排放,又避免了3号溶剂再生设备低负荷运行所产生的能耗。
据了解,目前3号硫黄装置每小时蒸汽用量2吨,循环水用量10吨/时,耗电量20.83千瓦时,使用2号溶剂再生系统代替3号溶剂再生系统后,节能降耗效益非常可观。