“一定要抓住下游苯乙烯价格趋好的市场机遇,做好苯的增产工作多创效益。”广州石化化工一部部长诸泽人说。
今年4月下旬以来,苯乙烯价格一路攀升,如何增产苯以及苯乙烯就成为增效关键。但受近年来裂解原料轻质化影响,广州石化汽油加氢装置长期处于“吃不饱”状态,导致化工区苯的主要生产装置——芳烃抽提装置的加工负荷仅为设计值的70%,装置潜能未能得到充分发挥,成为增加苯产量多创效益的瓶颈。
为解决这一问题,广州石化以市场为导向,充分发挥炼化一体化优势,将炼油区过剩的混合碳六通过现有流程输送至化工区,让化工区汽油加氢装置吃上“特供”,以增加下游芳烃抽提装置的原料加工量,达到增加苯产量的目的。
但生产过程并非一帆风顺。由于混合碳六中二甲基丁烷含量高,汽油加氢装置在加工过程中,容易导致下游碳五装置的环戊烷产品纯度达不到标准,影响了装置的正常加工。
“环戊烷同样属于增效产品,绝对不能顾此失彼,只要认真分析,就一定能找到解决问题的方法。”汽油加氢和碳五装置工艺主管焦伍金说。
经过对化验数据和原料组成的跟踪分析,焦伍金认为操作优化调整是关键。他连续几天全程盯在现场,通过不断优化汽油加氢脱碳五塔操作参数,严格控制碳五产品采出温度,优化环戊烷塔操作参数,控制塔的回流和灵敏版温度等措施,同时加强产品质量分析跟踪,寻找原料变化对产品质量影响的规律,在操作管理中坚持规范操作、卡边操作,不仅实现了装置高负荷加工炼油区的混合碳六,而且使环戊烷产品质量达到了标准要求。
“化工区汽油加氢装置加工炼油区混合碳六,不仅为芳烃抽提装置高负荷生产创造了有利条件,而且为炼油区混合碳六的深加工找到了新出路。”诸泽人说。
据统计,5月份,汽油加氢装置共加工炼油区混合碳六570多吨,芳烃抽提装置生产苯近3700吨,其中增产150多吨,增效过百万元。