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中石化九江石化优化生产提质增效

日期:2015-06-09    来源:中国石化新闻网

国际石油网

2015
06/09
16:42
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关键词: 中石化 九江石化

今年以来,九江石化紧贴市场,积极开展全流程优化工作,努力增产拓销高附加值产品,实现生产与销售的良性互动,同时加大精细管理力度,降本减费工作取得了良好成效。

流程优化:生产运行能力逐步提升

5月25日晚,因利用业余时间积极开展全流程优化工作,4名年轻的模型优化工程师受到公司奖励。

2015年,九江石化以效益最大化为目标,组织生产经营优化团队,围绕原油采购、资源配置、装置运行、产品结构等方面,利用PIMS等优化排产软件,进行多方案效益测算对比和优化模拟,深入挖掘增效潜力。5月份,公司按照市场需求,不断滚动调整加工方案,加强生产运行管理,以实现全价值链增效。

由于炼油各装置、各单元间的物料流程复杂、互供交叉点多,生产组织难度大。5月份,公司优化装置原料构成和加工工艺,针对不同性质炼油组分,采用最合适的加工路线和操作参数,达到优化产品结构的目的。经过深度优化,摸索出增产车柴和汽油的最优加工路线。为确保在增产车柴新流程模式下,进一步提升两套催化汽油产量,生产经营部组织对催化柴油深度加工组合工艺进一步优化调整,两套催化汽油日均产量稳定在3100吨左右。炼油运行一部抓好原料、参数、指标等控制,狠抓装置运行平稳率和质量平稳率,全力增产航煤。5月份,生产97号汽油6.01万吨、航煤2.61万吨。

在确保装置加工负荷的同时,公司借助新集中管控模式,组织各生产运行单位进一步开展系统持续优化,继续开展重油加工路线优化,同时在高负荷运行工况下,加强装置安全监管力度,为装置大负荷安全运行创造了条件。公司还从安全、设备、工艺三个方面,组织对各运行装置要害部位定期工作进行了梳理。

紧贴市场:车柴月产量突破10万吨

随着社会环保意识的不断增强,市场对车柴的需求量日益增多。公司抓住市场机遇,克服加工能力、装置结构和原油性质等制约因素影响,增产车柴、提质增效。5月份车柴产量达10.66万吨,创历史新高。

公司成立增产车柴优化工作领导小组,组织优化团队开展全流程优化。公司一方面加强与总部联系,进一步优化原油资源,为增产车柴创造良好条件;另一方面,创新加工思路,调整产品结构,优化资源配置和装置运行,并采取有效措施,解决大负荷生产车柴给全厂十六烷值资源、普柴质量等带来的影响。此外,公司相关单位加强沟通协调,做好生产、检验、出厂各环节的衔接,确保了车柴生产和销售稳定有序。

为确保车柴产量和质量,5月份,公司转单装置优化为几个装置联合优化,生产经营部深度优化加工方案,组织开展1号催化柴油加氢精制后的深度加工优化;4号加氢装置在保证馏出口质量合格的基础上,进一步提高车柴产量。通过一系列精心调整,车柴产量大幅攀升,日均产量稳定在3700吨以上。

降本减费:挖潜增效从管理入手

“近期全厂能耗偏高,瓦斯平衡难度大,各单位要优化装置操作,降低公用工程消耗量,组织对所辖装置的瓦斯排放情况进行认真排查。”在第19期生产经营优化会上,生产经营部部长陈齐全对一周消耗统计报表进行分析后,组织生产单位“会诊”。

2015年,为助推“扭亏增效翻身仗”目标的实现,公司围绕精细化管理做文章,持续深入开展节能降损、降本减费工作。

5月份,公司开展了2015年度第一阶段节能劳动竞赛、降低加工损失、提高操作平稳率劳动竞赛专项检查评比活动。各单位各出降耗招数,炼油运行一部采取“以日保周,以周保月”的方式降消耗;动力运行部开拓节水思路,加大技术改造,每小时节约凝结水量30吨、除盐水量20吨;炼油运行二部根据生产情况及时优化换热流程,3号加氢瓦斯消耗降至0.8吨/小时。

除此之外,公司积极推进降本减费工作,优化煤制氢装置开工费用,及脱硫脱硝、污水处理等环保装置运行成本。

管理精细化,点滴出效益。5月份,九江石化关键技经指标持续提升,消化了产品优化等能耗增量,炼油综合能耗稳控在70千克标油/吨以下。


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