“报告调度,聚苯乙烯装置的生产负荷已按要求提高到了每小时4吨,同比提高了35%”。近日,广州石化聚苯乙烯装置操作人员按照生产调度指令要求,将两条生产线的负荷提至最高,这也是该装置进入6月份以来的第二次生产负荷调整。
生产负荷调整的背后是产品市场价格的变化。受市场需求疲软和上游原料成本下降的影响,前段时间价格大幅上涨的苯乙烯近期出现跳水行情,市场价格持续下降,使得以苯乙烯为原料的聚苯乙烯装置产品利润上升,这对于既有苯乙烯生产装置,又有聚苯乙烯生产装置的广州石化来说,要实现公司整体效益最大化,就必须及时根据市场行情变化,先算效益再定负荷,把握好两种产品的效益平衡点,快速调整装置生产负荷。
“把握市场动向和需求,以效益最大化为原则,做好生产计划排产。”按照广州石化总经理陈坚的要求,公司计划经营部门密切关注苯乙烯市场需求及行情变化,加强市场动态分析,做好相关产品的效益预测,依据产品市场价格走势,及时调整苯乙烯与聚苯乙烯两套装置的排产计划;生产调度部门按照计划经营部的排产变化,迅速制定出新的生产平衡和物料平衡方案,控制好上游装置苯乙烯的罐存数量,协调下游聚苯乙烯装置调整生产负荷,及时将生产经营优化措施落实到位,最大限度提高效益产品产量。
坚持动态效益测算,及时调整装置负荷,已成为广州石化生产经营新常态。今年以来,广州石化就根据苯乙烯市场价格变化,先后对聚苯乙烯装置的生产负荷已进行了5次调整,当苯乙烯产品市场价格处于高位时,将聚苯乙烯装置调整到最低负荷运行,加大苯乙烯的生产量;当苯乙烯价格处于低位时,及时提高聚苯乙烯装置的负荷,以实现效益最大化。据统计,5次负荷调整增效近180万元。