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中石油川庆钻探长庆井下起下钻提效喜添好帮手

日期:2015-07-01    来源:中国石油报

国际石油网

2015
07/01
12:01
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关键词: 中石油 川庆钻探

3个人轻松操作,“一趟钻”作业所需的400根油管由井口自动、快速地转送至末端。6月23日,川庆钻探长庆井下公司姬塬项目部宣布,新引进的好帮手帮了大忙,作业人员省跑了7公里路程,作业时效提高了30%。

这个好帮手是长庆井下公司今年新引进的起下钻小型自动化装置——管杆自动传输机,最近在安加19-482井成功应用。这个装置具有手动、自动功能,可进行本地、远程、遥控3种操作,实现替代人工举升、往返接送油管等工作,提高生产效率,特别适用于试油和修井作业。

传统的起下钻作业必须得5人相互配合才能完成,其中油管拉送最费时费力。据介绍,“一趟钻”作业中所需入井油管400根,单根长9.6米,往返19.2米,必须人工将油管抬至小滑车上,再用1.5米的抖绳来回拉送至井口或油管末端。“一趟钻”作业下来,作业人员徒步往返行程达7公里多,常常累得筋疲力尽。

现在轻松了,管杆自动传输机投用后,承担了这些“体力活”。在正常起下钻作业时仅需3人,一人站井口,一人负责遥控操作,一人负责绞车操作,无需再进行人工拉送油管和抬举吊卡,自动传输机利用液压装置,通过机械机构上料、举升、传送到指定位置,起下钻作业时效比传统方式缩短了三分之一,大幅度降低了员工的劳动强度,削减了起下钻作业风险。试油作业轻装上阵,赢得一片喝彩。

近年来,起下钻作业安装双闸板手动防喷器或双闸板液压防喷器后,井口较原来变高,必须由人工把油管从地面一根一根抬到1.5米高的油管凳上作业,油管挂井口、油管碰人的风险也随之加大,给整个作业带来很大困难。这个公司及时引进安全系数高、省时省力的液压油管凳装备,使一线作业人员抬油管的难题得以解决。

这个公司围绕井口安全和作业时效做文章,随着液压油管凳和管杆自动传输机的全面推广应用,开启了试油现场起下钻作业新变革和新模式,成为有效利用人力资源,助推生产提速和转型发展的好帮手。


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