今年上半年,上海石化乙烯产量达到42.34万吨,超过过去四年同期平均水平3.9%。乙烯稳产高产,为该公司经济效益的提升做出了巨大贡献。而取得这样的成绩,得益于该公司烯烃部今年在裂解炉上采取的一系列措施,使得2号烯烃联合装置一直保持安稳长满优运行状态。
2号烯烃联合装置是上海石化目前唯一一套乙烯生产装置,该装置主任徐建伟说:“在市场形势好的时候,确保装置稳产高产,不出故障,是我们为公司争效益的最大法宝。”
在乙烯装置,裂解炉属于非常重要的设备。而去年,烯烃部裂解炉检维修和故障率偏高,它们的时而“罢工”,直接影响了2号烯烃装置产能的发挥。为此,烯烃部今年致力于降低裂解炉故障率和检维修次数,让装置永动不停。
2014年,裂解炉由仪表故障导致的停车共有7台次。针对这一现象,2号烯烃装置在停炉期间,联系仪表专业部门对现场仪表,特别是涉及联锁的信号点进行检查,并形成台账,加强管理。今年,装置尚未因仪表信号问题导致联锁停车。
影响装置安稳运行的还有裂解炉炉管堵塞问题。去年,2号烯烃装置因为炉管堵塞导致的检修工作有14台次。为此,装置组织工艺、设备人员展开攻关,对裂解炉在不同物料、不同负荷下的汽烃比不再模糊估算,而是精确计算,并根据精确计算的结果,确定工艺调整方法,防止结焦堵塞炉管。截至目前,裂解炉尚未发生一起炉管堵塞故障。
在确保裂解炉“按时出工”的同时,2号烯烃装置也努力保证它们“既出工,又很给力”。
烯烃部裂解炉热效率近年来稳步上升,去年提升到93.26%,但在中国石化集团公司裂解炉炉效率测试中,却处于中下游水平,烯烃部因此把提升裂解炉热效率作为2015年的重要目标。
为此,2号烯烃联合装置采取了一项“既土且笨”的办法--加强巡检。装置要求巡检人员每天对烧嘴燃烧质量、泄漏点、炉墙进行巡检,如果发现炉内火焰颜色偏暗、火势不够旺盛,就及时清洗更换,打破以往一个月统一更换一次的做法,确保烧嘴始终处于最佳燃烧状态。
2号烯烃装置主任助理王哲说:“装置共用14台裂解炉,每台裂解炉有120多个烧嘴,总共1700多个。进入夏季高温,一次巡检下来非常辛苦,所以每天的巡检我们都是分成两次来完成。”
近年来,2号烯烃装置吸纳了部分转岗人员和新进员工,因为对装置不够熟悉,所以,从装置一开始的开车到达到最佳运行状态,中间会有反复多次的调试,不利于装置产能的最大化。为此,2号烯烃决定加强开车方案的“顶层设计”。比如在5月28日的一次裂解炉点火开车中,工艺管理人员参与其中,给出各项工艺参数,指导操作人员开车,同时也在实战中对他们进行培训,让裂解炉一步到达最佳运行状态,毕其功于一役。
除此之外,烯烃部今年还开展了裂解炉劳动竞赛,提升装置稳产高产能力。在劳动竞赛中,2号烯烃装置工艺、设备等条线的专业技术人员与班组成员进行裂解炉承包,并将装置管理人员分配到4个小组中,既解决问题处理中沟通协调问题,也形成你追我赶的竞赛氛围。