“班长,加热炉HS-201的总燃料气用量比平时少150标立方米/小时,感觉有些不对头啊!”近日,广州石化化工二部苯乙烯装置内操石标在检查DCS画面时发现了异常。
从部队转业的石标在工作中养成了一个习惯,就是定期对DCS所有画面的数据进行翻查,并练就了一双“慧眼”,只要数据有轻微偏差,他都能及时发现,并坚持对偏差的来龙去脉刨根问底。
班长陈胜飞接报后也感觉事有蹊跷,立即组织人员查找原因。
加热炉HS-201燃料分为液相和气相两种,气相有两路来源,一路来自裂解装置的瓦斯气,另一路是本装置制氢系统自产的解析气;液相主要是本装置的残油和上游装置的碳九。
石标仔细在DCS画面上翻查相关参数,首先确认液相燃料用量正常,问题可能出在气相燃料方面。他接着检查燃料气界区画面,发现裂解装置送来的瓦斯气流量比平时高,进一步检查本装置制氢系统的DCS画面,发现解析气压力控制阀PV-4107输出显示有错误,DCS上显示该阀门全关,但压力显示却比正常值偏低了约0.02兆帕。互相矛盾的数据令他初步判断是控制阀PV-4107出了故障,解析气有可能通过此阀泄漏到火炬系统了。
带着疑问,陈胜飞马上带领外操到现场核查,发现PV-4107压力控制阀果然处于全开状态,解析气通过此阀排往火炬系统。陈胜飞立即关闭保护阀,并联系仪表人员对故障阀进行处理。
由于发现和处理及时,一个隐患被成功排除,不仅减少了燃料气的损耗,降低了装置的能耗损失,而且避免了可燃气排放火炬可能造成的环境影响。