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广州石化高温蒸汽凝液实现密闭输送 污水井的臭气问题彻底解决

日期:2015-07-07    来源:中国石化新闻网

国际石油网

2015
07/07
09:46
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“以前巡检走到污水井旁时,总会闻到一股臭气,现在好了,臭味没有了,巡检更安心。”近日,高温凝液实现密闭输送后,广州石化化工一部裂解装置职工骆永峰说。

裂解装置裂解炉烧焦排放、透平格兰冷凝、真空喷射器排放等几股高温蒸汽凝液,原来都是送往污水井,通过污水井集中排至污水池进行后续处理。由于凝液温度超过60摄氏度,温度过高导致流经途中的污水井油气易挥发,容易引发职工臭气投诉。

为了解决这一问题,裂解装置集思广益,通过采取增加污水井井盖,定期清理污水井等措施,取得了一定的成效,但臭气问题仍没有得到彻底解决。

“是不是可以在这些部位铺设埋地管道,将温度高的凝液全部收集起来,密闭送往污水池进行集中处理,从而彻底解决这个老大难问题呢?”裂解装置技术人员反复查找资料,并与兄弟厂家交流后提出了新的解决方案并获得通过。

但实施过程并非一帆风顺,由于裂解装置与污水池位置相距较远,铺设管道横跨几个装置区域,加上凝液排放没有压力,输送过程只能靠管线铺设的切度,因此,施工过程控制成为项目实施的关键。

为确保项目顺利实施,化工一部安排专人负责现场交底、施工过程监督以及质量控制。针对项目施工涉及区域广、工程量大,与其它项目存在交叉的实际,化工一部采用了见缝插针,分时分段施工的方法,确保项目按时、优质完成。

高温凝液实现密闭输送后,污水井的臭气问题得到了彻底解决,受到职工点赞。

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