6月2日,泾河油田JH17P36井于现场加注新型降粘剂NJH-1,加注后油井电流由16.4安培下降至8.8安培,年节约电费2.49万元;地层温度下降粘率达89%,有效提高井筒原油流动性,延长维护周期,年节约维护费用3.9万元。
泾河油田长8储层裂缝发育,油井初产高,日产油量可达20吨,但该储层原油粘度较高,属于普通稠油油藏。油井举升过程中随着井筒温度逐渐降低,原油粘度增大,造成举升能耗较大,且易出现杆柱上下行困难的软卡现象,油井热洗、检泵等维护周期短等问题,严重影响油井高效举升。
针对这些问题,工程院进行技术攻关,形成了具有自主产权的新型降粘剂。自2014年9月,工程院研究人员深入现场分两批提取30井次油水样,通过化验分析,明确了井筒温度、含水变化等对原油粘度的影响,并结合长8储层的地层温度及地层水矿化度,研制出针对该储层原油的新型降粘剂NJH-1。室内实验该降粘剂浓度为0.3%时,降粘率大于90%,可满足提高井筒原油流动性的要求。在JH17P36井的现场试验表明,该降粘剂可大幅降低油井电流及原油粘度,有效降低能耗,节约生产维护费用。