今年年初以来,大港油田采油五厂依靠科技攻关,积极引进新技术、新工艺,在“长停井”治理上大施拳脚,做到技术工艺不单一、措施作业有针对性,一口口“长停井”起死回生,重焕生机。截至6月30日,39口“长停井”恢复正常生产,增油860吨。
随着老油田进入开发中后期,“长停井”治理日渐成为一项重要课题:不轻易报废一口井,对“长停井”挖潜增效,提高采收率。今年年初以来,大港采油五厂加大“长停井”治理攻关力度,通过对停产原因再深化、再认识,实验开展复合型治理技术措施。
由于位于不同区块、层组,以及开发时间和地层条件的差别,“长停井”成因各异。其中,出砂严重、杆管偏磨、结蜡结垢是治理中的常见问题。为此,技术人员对症下药,针对不同类型“长停井”的个性化治理方案分别出炉。
房24-6井因油稠抽不上来而停产。作业过程中,技术人员发现砂埋全部油层,分析结果为油稠且出砂严重。通过采用挟排砂举升方式,治理后,房24-6井日产量由零恢复到3.52吨。歧24-7井优化管柱后,单井日产量增加4.66吨。西2-6-5井应用GR-3型高强度封堵剂,进行封窜作业,日增产4.14吨。
在“长停井”治理中,科技人员加强技术集成应用,防砂堵水一体化、防砂挟液一体化成为新的技术手段,实现了工艺技术由单一型向复合型的转变。同时,通过优化管柱、油管旋转器、电加热杆等一系列工艺技术,让停产井复产。
此外,采油五厂针对油藏开发时间长、多数区块已步入老油田行列的现状,专门成立停产井综合治理小组,对生产中发生的停、降产井及短周期井逐一分析,通过优化治理措施,延长油井生产周期。
据悉,以现场生产为试验,采油五厂已建立一套符合港西油田特点的采油工艺技术体系。新型解堵、控水防砂等工艺,助力老油田高效持续开发。