针对苯产品价格在市场看好的实际,二季度,广州石化2号重整装置以市场为导向,通过多项优化措施调整生产,每月增产高附加值产品纯苯近400吨,为化工区的苯加工装置增产苯系物创造了条件,每月可增效360万元。
广州石化2号重整装置芳烃单元有一套C6组分抽提分离工艺,通过苯与C6非芳在溶剂中溶解能力的差异性,采用换热蒸馏把二者进行分离加工,提炼出纯度达99.95%的苯产品。
要增产苯产品,提高原料的芳潜含量是最直接、最可行的办法,但芳潜含量提高后,重整单元以及抽提分离系统的处理量也要相应提高,这对于本身就在高负荷运行的装置来说,难度很大。此外,负荷提升后将会导致C6组分富余,影响装置生产平衡。
“看来优化原料组成,提高原料的芳潜含量,同时解决好富余C6组分的外送处理,是确保装置高负荷运行,增产苯产品的关键。”为解决这一问题,工艺员潘兵积极与计划部门和生产调度部门沟通协调。经过三方的反复探讨和研究,计划部门提出优化操作方案和改善原料组成的处理办法,将原料的芳潜含量由原来的40%提高至46%;生产调度部门积极为装置优化产品流向,把装置抽提分离系统“吃不完”的C6组分送其它装置进行加工,并制定了相应的实施方案。
在解决了原料和富余C6组分的流向问题后,该装置从内部着手实施优化调整方案,充分挖掘装置潜力:提高重整进料的油品初馏点,增加C6+组分含量;定期补充新鲜溶剂,加快抽提系统溶剂再生速率,保证溶剂对苯组分的充分溶解吸收能力,减少抽提过程苯组分的损耗;抽提分离系统处理量由19吨/小时调整为21吨/小时,实现满负荷生产,同时相应调整抽提分离塔的溶剂比、进料温度、塔底温度等操作参数,严控非芳质量的苯含量,提高苯的回收率。
“只有贴近市场抓生产,围绕效益搞优化,充分挖掘装置潜能,才能将效益一点一滴地抠出来。”该装置工艺主管梁江华说,装置优化调整方案实施以来,苯的回收率较优化前提高了1.5%,增效明显。