今年以来,西北油田采油一厂以区块目标管理为契机,把增加经济可采储量作为出发点和落脚点,在划分五个油藏管理区块层面上,采取一井一策、一油藏一策,一区块一策,实行区块承包,责任到人,区块开发管理水平得到显著提升,截至目前该厂累产原油达到84.24万吨,天然气2.8亿方,区块开发水平向好。
在注水开发方面,该厂不断提升注水精度,有效动用井间“井控在动”储量,提高经济开采储量,提高采收率,延缓自然递减率。今年,该厂开展“两大注水工程”,碳酸盐岩油藏注水以岩溶管道地质认识为基础,进一步完善注采井网及调整注采层位,根据区域油水井注采强弱分布,进行平面均衡调整,充分挖掘“井控在动”储量。弱能量砂岩油藏加快转注水进度,完善注采井网,同时加大注水规模,确保有效补充地层能量,从而改善注水效果。
该厂加强碳酸盐岩岩溶地质成因机理研究,技术人员认为所辖区块碳酸盐岩岩溶类型分为地表风化剥蚀形成的表层风化壳岩溶和地下暗河冲蚀形成的管道岩溶两种类型。在对这两种岩溶形成机理认识的基础上,结合区块现有的地质资料进行深入研究发现剥蚀区存在风化壳岩溶和管道岩溶两套储集体。在岩溶管道地质成因研究的指导下,开展碳酸盐岩注水优化调整工作,通过完善注采井网及调整注采层位达到充分动用井间“井控在动”储量的目的。
截至5月份,该厂共优化注水4个井组,新增注水井4口,日增油15吨,累增油1600吨。
同时为全面改善弱能量油藏的水驱开发效果,1-5月份该厂重点推广实施“间注间开”注水方式,对西达里亚、TK7226区块、TK1115区块中8个井组开展了“间注间开”,目前3井组已经见到“间注间开”效果,其它井组在评价过程中;对3区石炭、AT9西扩、TK7226区块进一步完善注采井网;对13个井组开展了注水优化调整,目前注水区块产量270吨。
技术人员发现注气可以有效动用井周高部位及井间连通且注水未能动用的剩余油,是目前提高“连通未动用”储量的有效手段。今年采油一厂针对注气潜力较大、阶段效果变差的井及时开展多轮次注气,同时做好底水砂岩氮气泡沫驱工作,开展单井注气可有效动用油井周围“连通未动用”可采储量。
自开展单井注气工作以来,该厂取得了较好的效果,并总结出了“水平段上型”等四种注气井选井类型,为后期优化选井工作提供了依据。1-5月份,该厂单井注气完成28口,其中有效8井次,12井次处于评价过程中,3井次低效,2井次焖井中,3井次正注气,年累增油25211吨。