7月6日,从山东海化纯碱厂新线重碱车间协同共进QC小组获悉,经过一年半的攻关改造,吨碱蒸馏汽耗从1282千克降至1172千克,跃居全国同行业领先水平,年可增效1256.25万元。
蒸汽消耗是纯碱生产的主要能耗指标,约占纯碱生产总能耗的75%左右。为降低蒸汽消耗,纯碱厂与同行业先进厂家对标分析,经过全面查找梳理出汽耗高的三大原因:一是滤过洗水当量大时,热母液量会增大,相应增大蒸馏塔蒸量;二是蒸馏真空系统与滤过真空系统串联,导致蒸馏塔进汽波动;三是煅烧闪发汽用量的多少直接影响蒸馏汽耗的大小。
针对三大原因,纯碱厂进行了针对性改造,新上一台离心母液旋液分离器,对离心母液进行分离,降低了洗水当量。新增两台真空泵,使蒸馏真空系统独立运行,减少蒸馏塔进汽波动,稳定了蒸馏塔工况。同时将蒸馏塔进汽阀门开至最大,降低进汽压力,增加闪发汽用量,蒸馏汽耗大幅度降低。攻关改造成功后,不仅降低了吨碱蒸馏汽耗,更降低了生产成本。