过去油井检泵前,都要先切割采油树,将采油树移开。机采井检泵时,切割、焊接井口是必不可少的一个环节。泵检完成后,再将流程一步步恢复。这样既增加了工作量,管线又容易因重复焊割导致强度降低。井口动火属于特殊作业,按照规定需要提前三天进行动火申请。然而,有些油井往往一两天就完成检泵,这就会延迟开井时间,降低油井生产时率。
大港油田采油四厂三队承担的作业井大多是上世纪80年代开发的老井。对于泵挂较深的油井,由于抽油杆承受负荷较大及砂、蜡卡等现象导致检泵周期相对缩短,地层能力不断下降,机采井动液面高度不断增加,油井泵挂深度越来越深。
为找到安全高效的解决办法,这个队的采油技师高国春深入现场,从源头入手,寻找解决问题的方案。通过对采油树结构剖析,高国春提出将机采井采油树立管焊接改成卡瓦连接,即将井口流程作业时焊接、切割的部位设计成卡瓦连接的形式。这样在以后的作业中,只需要卸开卡瓦就可轻松移动采油树进行作业,作业后再进行卡瓦连接。
这个队在板70—18井和板885—2井两口作业井分别实施卡瓦连接和焊接、切割连接的比对实验。实验证明,卡瓦连接比原有作业操作流程节省时间30多分钟,还能省去申请动火令的3天时间。目前,此建议已在全队范围内推广,实施20余口井次。