今年以来,为破解低油价带来的效益瓶颈,西北油田采油三厂积极开展“我为油井做诊断”活动,通过科学试验、现场跟踪、精细分析等手段严把油井脉搏,对症下药降本增效,生产效益逆势提升。
1至8月,该厂已累计完成原油产量121.53万吨,完成年计划的66.41%;成本管控成绩突出,现金操作成本较去年同期下降9个百分点。
从经验论到科学指导
“经过反复的室内试验,终于探索出高含蜡油井结蜡周期数学公式,以其指导油井刮蜡,年节约刮蜡费用60多万元。”化学技术员郭强说。
过去,刮蜡周期的确定都是凭经验调整,缺乏科学理论指导,使油井刮蜡频次与实际情况不符,造成人力物力的浪费,费用持续上升。
为降低刮蜡费用,该厂组织技术人员通过室内试验,分析了历年近万井次的刮蜡数据,深入探讨,总结出一套高含蜡油井结蜡周期数学公式。这套公式客观的体现出了油井结蜡速率、析蜡点、刮蜡遇阻深度之间的辩证关系,具有很强的科学指导性。
S105-2H井原来每月刮蜡15次,应用“油井理论刮蜡周期”数学公式指导刮蜡后,每月减少刮蜡次数5次,月节约费用11250元。
今年1至8月,该厂累计减少刮蜡次数240多井次,降低成本50多万元。
加强科学试验,准确为油井把脉,用科学规律指导挖潜措施,这是该厂开展“我为油井做诊断”活动的主要做法之一。“油田开发进入中后期后,油井地下条件越来越复杂,因此,我们成立了采油、地质、化学、防腐等多种试验平台,强化油井生产运行规律的分析,措施准确率提高了15%。”该厂厂长程晓军说。
从一成不变到随时更新
“以前,稠油井掺稀生产,每生产2.4方液注入1.4方稀油。现在,我们根据现场观察的稠油粘度和出液情况调整了掺稀比,将每生产2.4方液注入的稀油量由1.4方降低到1方左右,年省稀油1.5万吨。”该厂采油管理一区副经理王周说。
把油井像病人一样呵护,深入现场跟踪观察,由表及里分析病理,随时调整药方,才能保证油井健康运行,这是采油三厂技术人员的深刻体会。为了让工作重心下移到现场,该厂以从严管理、三严三实工作为契机,积极实行油井承包、干部跟班劳动和油井分析到现场等多种责任落实措施,使员工80%的精力放在跟踪油井生产上,从而能以变化的眼光提出措施,调整措施。
8月14日,采油管理一区经理卢宇峰在TH10283井跟班劳动期间,发现油井液体粘度有所降低,便及时将每小时掺稀量降低0.4方,目前已节约稀油140吨,增油59吨。
今年前8个月,该厂通过现场改进掺稀比,已节约稀油9000余吨。
从单一用药到综合施治
8月12日,TP6CH井生产液出现乳化问题,该厂打破以往加纯药的常规方法,改为清水+破乳剂混注,及时化解了险情,用药量节省50%。
该厂有一半的油井存在乳化问题,以往油井环空加纯药是破解乳化问题的常规措施,费用居高不下。
今年,他们通过“望闻问切”对油井乳化问题仔细诊断,发现加纯药存在很大弊端。“油井乳化点往往很深,加纯药因量的限制往往冲击力不够,而水、药混注增强了冲击波的力量,效果倍增。”化学技术员郭强说。
今年以来,该厂TP6CH、TP8CH、TP160等井应用水药混注破乳,成功率均达100%,已节省药剂10余吨。
“药量大不一定效果好,关键是对症下药。”谈起为油井做诊断的体会,郭强说。