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中石化巴陵石化:两次抢修保污水达标排放

日期:2015-11-13    来源:中国石化新闻网

国际石油网

2015
11/13
14:17
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关键词: 中石化 巴陵石化

初冬湘北,气温骤降。11月8日下午6时,历经4天连续奋战,巴陵石化供排水事业部先后完成云溪生化车间两次爆管紧急抢修,确保公司云溪片外排污水总管按国家一级排放标准排放。

11月5日下午3时,云溪生化车间技术员刘彩丽在中和装置现场巡检时,发现旁边排洪沟内有污泥随水流出,她赶紧报告车间并沿线查找,发现是漏点在O/O曝气装置南组污泥回流管管廊内。

建成投用已40年的曝气装置,是云溪生化车间的主要生化装置,处理污水量占公司云溪片上游汇集而来的总水量的一半,是污水达标排放的关键环节。回流管停运会导致装置污泥浓度下降,微生物量减少,出水容易出现超标情形,直接影响公司达标排放,产生连锁不良后果。

车间立即联系生产室、创源检修公司人员进行紧急抢修。由于污泥回流管位于地下管廊内,污泥泄漏导致管廊内温度较高,并存有甲烷、硫化氢等有毒有害易燃气体,抢修涉及特级用火、受限空间、吊装作业,难度大,危险系数高。

对此,抢修人员提前在管廊两头安放鼓风机置换空气,严格按规程取样分析,合格后下达作业指令。在严密监护下,4名作业人员佩戴空气检测警报仪轮流作业。他们在不足1米高的管廊内作业10小时,于6日凌晨2点时完成第一次抢修,及时恢复了曝气装置正常运行。

6日下午3时,云溪生化车间工段长龙江在现场巡查时,在距第一次爆管10多米远处,再次发现溢出的污泥。进行勘察表明,这次爆管严重,系管道上有一处长达1米的裂缝。

情况紧急!事业部生产室、车间立即组织讨论确定明管铺设抢修方案。龙江带领操作人员背沙袋堵住明沟防止溢流污泥外排,同时降低装置进水量。创源检修公司抢修人员按照方案,首先制作管道连接预处理接种管与曝气装置曝气池超越进水管,用“快捷方式”做应急处理,短时间内恢复曝气装置南组污泥回流,随后再进行相关抢修。

11月7日至8日正值双休日,抢修人员在寒风中坚持作业两天两夜,历时51小时,终于完成第二次抢修任务,恢复曝气装置正常运行,使公司外排污水达标排放没有受到冲击影响。


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