12月12日获悉,大港油田公司油泥砂处理装置改造获得成功,经天津市环保监测部门测定,处理后的泥、砂含油率均低于国标规定。
大港油田2008年成立油泥砂净化处理厂,每年对北部地区采钻输等过程产生的含油泥、砂和落地油进行无害化处理,年处理量3万立方米。2012年,国家颁布实施《废矿物油回收利用污染控制技术规范》明确规定,处理后的泥、砂含油不高于2%。为实现新要求,大港油田去年年底启动油泥砂处理装置升级改造工程。
升级后的装置在原有基础上增加了蒸汽伴热系统,仍采用热化学洗涤法,辅以机械、物理等技术手段,通过三级分离使含油泥砂进行充分乳化和破乳,靠重力沉降原理实现油泥砂的净化处理。处理后的合格泥、砂运送至晾晒场晾晒后,可用于道路底基层施工,污水和污油分别输送至港东联合站污水及原油处理系统。此处理装置实现了含油泥、砂的无害化处理及综合利用,彻底消除了因油泥、油砂形成的环保隐患。
通过半年试运行,升级改造装置处理油泥砂5958立方米,有效缓解了油泥砂卸放紧张局面。11月初,天津市环科检测技术有限公司对处理后的泥、砂进行了连续5天的取样检测,检测后的泥、砂含油率均不高于2%,达到国家环保部门要求,实现了大港油田“两废”环保标准再升级。