装置运行到末期,现场设备不断出现问题,济南炼化抓实抓细安全环保生产,严格落实现场巡检“三到位”,即“人员到位、检查到位、记录到位”,多次及时发现设备泄漏隐患,为顺利完成抢修排险赢得了时间,避免多起重大设备泄漏引发的事故,确保了装置安全环保运行。
10月4日,沥青车间班长李虎才例行巡检走到丙烷泵区时闻到一股丙烷味,从泵区到高处管排,他爬到二层平台,紧贴平台底板的管线逐个排查,终于发现C-1/1副丙烷管线孔板流量计处结霜,有丙烷泄漏。漏点位于流量计引压管焊口处,离地面5米左右,位置隐蔽。泄漏管线内存在4.0MPa液相丙烷,漏点附近有运行的转动设备和高温沥青管线,情况十分危险。李虎才果断通知内操降低管线压力,减少泄漏量。车间采取应急措施,切除副丙烷管线,降量维持生产。生产、机动立即讨论处理方案,使漏点得到有效控制。
10月8日,一催化车间刘旭龙巡检到稳定框架区域时,隐约闻到一股瓦斯味,几番检查后,发现味道来自R-301油气分离器附近。R-301压力高,危险系数大,他立即爬到十几米高的顶部,正巧看见一缕白色雾气从眼前消散。这条12公斤压力的液化气管线,罐内是易燃易爆的油气混合物,一旦大量泄漏会引起火灾和爆炸,后果不堪设想!刘旭龙沿管线反复查找,几分钟后,在S-Zorb液化气进R-301入口管线侧面微小砂眼再次飘出一丝液化气,被刘旭龙逮了个正着。
10月9日,二催化车间员工朱德权巡检到脱硫单元时,在地面上隐约看见点点“水痕”,这些细小的“水痕”立即引起了他的警觉,顺着“水痕”滴落的方向往上排查,在E-603贫胺液出口管线的保温层外发现了一滴还未滴落的胺液,他立即向班长及车间汇。车间技术人员马上到现场确认,对管线及阀门保温进行了拆除。拆除后,在出口手阀的阀体上发现了漏点。由于该漏点在阀体上,很难对其进行完全切除,一旦泄漏严重,极有可能导致气体脱硫单元停工。车间立即联系施工检修单位,针对现场漏点情况,研究制定施工抢修方案进行妥善处理。
10月11日,油品车间职工李新勇在夜班巡检时闻到一股淡淡的液化气味,令他立刻警觉起来。他打着手电对气分料罐区球罐的静密封点、管线法兰、切水阀等易泄漏部位逐一排查,但并没有发现漏点。整个晚上,他的心都在琢磨着漏点的事儿,不时询问内操液化气罐区报警仪有无异响,并多次到罐区再检查,想尽快将漏点给“揪”出来。第二天天刚亮,李新勇又继续排查,在南侧的系统管带下风向,明显感觉液化气味重了。李新勇爬上管带,没多久,发现高空管排上有条管线的低点放空已结霜,液化气还在持续泄漏。经核实泄漏管线为轻碳四付MTBE装置管线,倘若发现不及时,轻碳四大量泄漏,将会造成不可挽回的后果。
现场巡检“三到位”,提高了现场巡检质量,巡检中除了正常的巡检点外,设备管线的隐蔽处、区域内的边角处,多拐个弯,多走几步路,及时发现各类设备泄漏隐患,确保了装置安全平稳运行。