四季度以来,齐鲁石化烯烃厂努力克服装置进入运行末期、气温骤降等不利因素的影响,下功夫抓好乙烯装置的安稳高负荷运行,10月份乙烯装置实现安稳高负荷生产,小时乙烯产量101.79吨,增效明显。
“行百里者半九十,装置进入运行末期更是来不得半点懈怠”,烯烃厂裂解车间副主任贾广斌少见的咬文嚼字的一回。2016年,乙烯装置进入长周期运行末期,安全生产的形势严峻。尤其是高负荷运行的情况下,随着气温逐渐降低,装置平稳运行的压力更大。他们把装置的安全运行作为增产增效的首要条件,从隐患排查、强化巡检、自身防护等多个方面入手,抓好装置的安全运行,先后消除了丙烯制冷压缩机复水泵泵轴损伤、废锅泄漏等影响装置安全运行的隐患。进入冬季以来,该厂还深刻吸取今年2月份极寒天气教训,提早动手,针对易冻堵管线、仪表、阀门进行细致的排查,做好防护,认真抓好装置的防冻防凝工作,为装置安全运行奠定了基础。
“最近改造、检修任务很多,装置内施工作业多点同步进行”,贾广斌介绍说,“本来人手就紧张,监护人员的安排上就捉襟见肘。安全要是出问题,产量、效益再好也是零”。针对此问题,烯烃厂充分挖掘内部人力资源,从厂部机关分批次抽调人员支援乙烯装置安全监护。针对承包商这一安全管理薄弱环节,烯烃厂扎实落实安全喊话等入厂安全教育措施,努力提高施工人员提高安全意识。同时,他们还组织职工代表从脚手架搭设、劳保穿戴等多个方面,进行专项的安全督察,并组织厂领导、车间领导以及安全管理人员进行不定期巡查,密织高负荷运行安全防护网。
在抓好安全运行的基础上,烯烃厂在装置的高负荷生产上下功夫。“装置要想高负荷,裂解炉稳得住,原料得跟的上”,贾广斌对装置分析的极为准确。在确保装置的平稳运行上,针对裂解炉容易出现的各类问题做好应急处理预案,并向职工做好交底。10月15日,12号裂解炉废锅泄漏,裂解炉温度从400℃骤降到100℃,他们组织职工按照预案做好裂解炉的平稳切换,压缩机未受冲击,装置保持了高负荷生产。在抓好装置平稳运行的同时,他们又见缝插针完成了3号裂解炉炉管的更换任务,消除了炉管频繁泄漏影响负荷这一瓶颈问题。10月份,裂解炉仅切换4台次,为近期最好水平。他们还积极优化裂解炉运行方式,裂解炉运行周期大大延长,截止到10月底,5号裂解炉运行周期已经达到257天,创历史最好水平。
10月份,轻烃资源供应较为充足,尤其是青岛LNG乙烷实现了平稳进厂,烯烃厂瞅准机会发挥优质原料的最大增产潜能。烯烃厂抓好新投用4号裂解炉的运行,针对11号裂解炉抢修造成不同原料裂解炉切换,他们将4号裂解炉作为调节器,保证了轻烃原料的投入。10月份 ,5台气体裂解炉运行模式达到28天,LNG乙烷原料投入4276吨,轻烃投入比例达24.33%,较上月提高6.12个百分点,为装置多产乙烯创造了有利条件。
四季度以来,烯烃厂继续抓好乙烯产量竞赛,用经济杠杆调动全员积极性。同时,他们下大力气抓好消除跑冒滴漏、优化装置运行等工作,减少物料的损失,当月乙烯加工损失率完成0.11%,为历史最好水平。(李晓杰)