经过尝试,近日,湖北化肥首次成功回炼不合格乙二醇产品330吨,增效110余万元,既从废品里淘出了效益,实现了提质增效,又为乙二醇工业示范装置生产运行提供了参考。
湖北化肥年产20万吨合成气制乙二醇工业示范装置,采用中国石化自主研发的合成气制乙二醇技术,助推企业调整产品结构、推行循环经济和节能减排,是中国石化原料结构优化调整、发展煤化工战略的排头兵。目前,该项目正向达产达效、项目“出龙”目标迈进。由于前期工艺优化调整,装置产生部分不合格产品。按照惯例,这部分产品作为等外品处理,经济效益不高。湖北化肥细算成本账,决定回炼不合格产品,重新精馏分离出高纯度乙二醇,实现效益最大化。
回炼期间,湖北化肥严格控制速度,按照每小时回炼物料、反应产物为1:20的比例调整工艺,降低蒸汽、物料消耗,确保工况稳定;实时关注乙二醇UV值在线分析仪数据变化趋势,结合4小时一次人工取样分析,严密监控、比对各取样点分析数据,确保重要质量指标紫外透光率UV值达标;强化员工定点、定时、定人巡回检查,发现跑冒滴漏及异常及时处理,并实行技术人员、干部24小时带班值班制,为装置生产提供技术导航,确保突发事件快速高效处理。