截至11月11日,吉林油田应用化学智能选择性堵水工艺,针对中温油藏评价的6口井,措施效果达15个月,增油270吨,较好改善了水驱开发效果。
吉林油田属于典型的水驱老油田,无效水循环严重、堵水需求迫切。科研人员在分析常规机械堵水和化学堵水技术局限性的前提下,以笼统化学堵水为基础,提出“暂堵油层+封堵水层”实现不动管柱选择性堵水的技术思路。
这项工艺针对油井出水层高压高渗、出油层低压低渗特点,不动管柱,先从油套环空注入一种可堵、可破的暂堵剂,优先进入低压油层,暂时提高油层突破压力。然后以低于油层暂堵后的突破压力为上限,注高强度堵水剂进入高压水层。水层高强度堵水剂成胶,被有效封堵后,油层暂堵剂降解失效恢复生产能力,实现选择性封堵高压出水层的目的。
2014年开始,科研人员优选了一套低温堵水体系,建立选择性封堵关键参数设计方法,开展不动管柱注入工艺试验。科研人员在扶余油田选取8口井开展现场试验,单井平均注入微泡沫暂堵剂9立方米,高强堵水剂60立方米。注高强堵水剂期间,注入压力提升1兆帕至2兆帕,工艺成功率100%,初步形成了水驱老油田控水稳油的前沿性技术。
在低温油藏试验成功的基础上,科研人员又先后选取6口井,进行中温体系的化学智能选择性堵水现场试验。
其中,科研人员通过对新立油田的两口井进行堵前、堵后产液剖面监测对比发现,6个小层中4个出水层产液量均下降,下降比例在20%至94%之间,平均下降51%,两个油层产液量平均上升56%。现场试验表明,注入微泡沫暂堵剂能大大减少堵水剂对低压油层的堵塞污染,实现了在保护油层的同时封堵水层,达到了选择性堵水的效果。
下一步,吉林油田将开展低温油藏和中温油藏突破压力现场试验,为后续智能化学堵水工艺技术研究做好技术支撑。