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油田新疆
采油厂优化电力运行,2016年全年外购电量与2015年相比减少739万千瓦时,节约电费521万元。
2016年,新疆采油厂加大降本减费,节能降耗、挖潜增效力度。通过“四个优化”:即优化生产运行模式,实现降本减费;优化大功率设备运行参数,实现节能降耗;优化油井工作制度,有效降低单耗;优化管理,落实“一井一策”精细化和标杆管理,提升了供用电管理水平,实现了降本增效目标。
热备和冷备,是备用变压器的两种备用状态。热备是指变压器设备处于带电备用状态,冷备是指变压器设备处于停电备用状态。春光联合站1台1000千伏安电力变压器、1台630千伏安电力变压器,以前均处于热备状态。2016年,联合站根据生产实际,将这两台变压器由热备转为冷备,减少了变压器空载损耗。春光油田暂关井单井点的42台变压器,根据生产实际,从热备转为冷备。这一改变,使高压供配电线路损耗减少,有效降低了用电量。
春光联合站75千瓦掺稀泵电机,一定程度地存在“大马拉小车”现象。该厂通过利旧改造,为设备安装了1套变频器,减少了设备因出口阀门控制流量造成蹩压,既节约电能又减轻机件磨损。他们还将40赫兹变频器的运行电流由130安培改为56安培,实现日节电993.6千瓦时。同时,修复变频器7台,新安装排油井变频装置17口,全年节电36万千瓦时。
春光油田原油粘度较高,原油井筒举升和集输多采用电加热工艺。该厂实施电加热优化节电措施,有效降低用电负荷,节电成效显著。通过优化常采井井下电加热运行,关停井下电加热31口,参数优化25口井,有效降低用电负荷;通过加强电热设备管理,针对高架罐平均温度远高于原油凝固点的情况,对136座大罐电加热负荷进行优化,采用先拉运底水减少加热时间、分时段停运高架罐电加热棒等方式,大幅度降低用电负荷,全年节电605万千瓦时。
该厂通过工艺技术优化,降低用电负荷,实现节能降本。针对供液不足,泵效低的油井,他们加强油井资料跟踪分析,合理优化工作制度,提高泵效,减少电耗。在保证产量的前提下,他们针对短冲程高冲次的不合理生产制度井进行调整,累计优化调整52口井,日节电231.5千瓦时。根据油井动液面及结蜡深度,持续开展泵深优化,降低载荷、减少用电量。2016累计优化泵深33口,上提泵挂5358米,累计节电51.2万千瓦时。