近两个月来,化工产品市场回暖,
乙二醇产品效益提升明显。
扬子石化优化乙二醇装置运行,调整产品结构,在确保装置平稳运行的前提下,提升装置运行负荷,增产乙二醇,抢抓市场机遇期,多拿当期效益,为公司盈利产品多创效益增添新贡献。
为有效提升乙二醇装置运行负荷,增产乙二醇,扬子石化持续开展催化剂优化运行工作,针对两套氧化反应单元催化剂各自不同的性能特点,分别制定了催化剂优化运行步骤,实施精细操作、精准调控,严格控制反应温度、反应器进出口乙烯浓度、氧气浓度、二氯乙烷加入量等关键工艺参数,对催化剂选择性和活性实时监控,同时,与壳牌、SD等外方专家保持交流沟通,掌握了催化剂中后期运行规律,有效解决了催化剂优化运行中遇到的问题,催化剂活性、选择性都保持了较好水平,氧化单元反应温度低于预期值,达到了预期效果,确保了装置生产负荷稳步提高。
扬子石化烯烃厂按照月度排产计划和相关要求,调整乙二醇装置产品结构,调整乙二醇、环氧乙烷采出比,产量向乙二醇“倾斜”,通过精确计算分析500单元水合反应系统进出口物料的组成、降低水合比、提高500单元进料浓度、严控600单元进料、采出、温度、压力等运行工艺参数等多项措施,提高乙二醇采出量,把好乙二醇质量,确保100%优级品。
针对装置运行末期,600单元乙二醇产品精制塔系统出现的问题,烯烃厂设备、工艺专业技术人员和生产管理人员分片分组,从设备本体、内部及外部三个方面入手,寻找T-620乙二醇脱水塔真空度偏高、脱水效果不好的真正原因,开展查漏消漏、技术攻关活动,清除制约乙二醇增产的“拦路虎”。
目前,扬子石化乙二醇日产量提高至750吨以上,增幅超过60%。