随着
油田开发进入中后期,底水砂岩
油藏高含水成为高效开发的一大难题。如何堵住出水点,打开油井增效通道,西北油田采油一厂打出了一套“冻胶堵水”组合拳,有效遏制了水淹油层,为油气产量稳中有升奠定了基础。
精准把脉有效堵住“出水点”
“冻胶堵水是今年我们高效开发的重头戏,就是根据冻胶‘遇水膨胀,遇油收缩’的原理,使水基冻胶进入油水同出通道,达到堵水不堵油的目的”。该厂总地质师刘培亮说。
据悉,采油一厂底水砂岩油藏有水平井120余口,平均含水高达86.4%,2016年实施冻胶堵水13井次,有效率76.9%,累计增油7600余吨,堵水效果比较明显。
要把“冻胶堵水”做精做优,还需精细油藏研究,为此,技术人员采用把脉问诊的办法,对底水油藏开展定量分析,准确定位出水点。
“油井进入高含水期,根据水淹程度,就可以把水淹分为点状水淹、局部水淹和整体水淹三种形态,而对点状水淹区域实施“冻胶堵水”施工,增油效果更为明显。”工艺技术员陈友猛介绍说。
TK245H井是一口高采出井,长期高含水生产,是典型的“点状水淹”。技术人员选用封堵能力强、油水选择性好的冻胶堵剂与中质油复合段塞,对高渗部位进行有效封堵,目前该井日增油19吨,含水下降了39%,增油效果明显。
优化工艺给冻胶再加点“碳”
“冻胶堵水”是一项新技术,但是工艺流程还需要不断优化。技术人员对堵剂进行数值模拟研究,发现堵剂用量为370立方左右时,堵水效果最好。同时,运用隔板理论,通过计算隔板最佳深度,确定堵剂最佳用量,在TK105H井试验取得成功,累增原油1300余吨。
优化堵水段塞组合,在冻胶中加入二氧化碳,是堵水技术的一种创新。研究认为,二氧化碳具有降低原油黏度、使原油体积膨胀和酸化解堵等作用,技术人员在冻胶中加入一定比例的二氧化碳后,激活了低渗段剩余油,减缓了二氧化碳的返排。
TK106H是一口高采出井,实施了冻胶+CO2复合堵水。先是向井内注入二氧化碳,进入低渗段激活剩余油,然后再注入堵剂,深部封堵出水通道,实现了水平段产液剖面的“堵疏”结合,该井含水下降了近20%。
“针对目前弱、强冻胶及二氧化碳不同比例的组合,下步将优化堵剂配制工艺,实现单一堵剂向多元化体系发展,打好堵水组合拳,发挥‘1+1>2’的优势。”技术人员说。
精心组织项目化运作更省钱
精细组织施工,是保证堵水成功的关键环节。该厂专门制定了《不动管柱有机冻胶堵剂质量体系与施工标准》,建立了现场体系标准,坚持抓细抓小,对铁锈、胶体不均、成胶时间等因素也提出了严格要求。
为确保“冻胶堵水”高效运行,该厂将冻胶堵水施工项目化,改单井招标为年度大包。就是每口井的合同施工周期为4天,要求施工单位同时施工4口井,这样间隔周期可缩短近30天,既提高了堵水时效,又降低了生产成本。
同时,强化技术合作,要求乙方配备专业堵水技术人员,实现乙方负责、甲方监管、共同攻关的新格局。
“今年,我们将部署100口油井实施不动管柱冻胶堵水工艺,累计可增油4万余吨,年可创效千万元以上,达到增油增效目的。同时,加强可视化研究,建立冻胶堵水的物模、数模,为项目化运作提供技术支撑”。在“冻胶堵水”协调会上,该厂总工程师何世伟这样说。