今年年初以来,
大港油田采油三厂以精细
油藏渗流场调控为核心,治理油藏开发“三低”见成效。截至4月5日,已完成注水井措施64口,注采对应率从72.28%上升到73.7%,水驱控制程度提高0.4%,动液面回升25米。
采油三厂位于大港油田最南端,已进入“双高”开发阶段。层段长、层间矛盾突出,构造复杂、断块破碎,套损、套变井占总井数的23.3%,纵向层系和平面井网不能形成有效驱替,形成注采对应率低、水驱控制程度低和油井动液面低。
为此,采油三厂积极探索改善复杂油藏开发效果的有效途径,以油藏整体为研究对象,以渗流场调控为主体,注重整体、整装和立体的三位一体治理,开展重塑流场、改善流场和流线调整等多元渗流场调控工作,提升复杂井况、层系和井网条件下的水驱开发效果,助力复杂油藏高效开发。
二次开发重塑流场,提高注采对应率。技术人员创新开发层系重组方法,着力构建最大限度实现均衡驱替的井网。风化店油田作为典型高温高盐稠油油藏先导试验区,实施细分层系和重组层系,配套注水井细分注,部署新井275口,先导试验枣1288区块完成新井2口,配套完成投转注井5口,断块注采对应率从71.3%上升到72.2%,日产油从16.87吨增至31.29吨,含水由87.01%降至78.25%。
精细注水改善流场,提高油井供液能力。采油三厂以改善流场为核心,强化精细注水整装性、整体性、连续性和效益性。技术人员编制出三年整体治理方案,涉及地质储量7968万吨,与产能建设、二次开发、三次采油一体化相结合,强调治理对象整装性、整体性。截至4月5日,共完成卡堵漏、增注、长停井恢复注水等水井治理措施64口。
开展井组流线调整,提高水驱控制程度。针对井网不完善、流线单向,实施井网调整“转”流线;针对平面驱替不均,实施注采压差调整“引”流线;针对层间差异,实施精调细分,改善剖面“调”流线。通过规模应用“转、引、调”流线调整,提高了注水效率,实施规模转注10口,低效水井转采4口,整体调剖17口,见效的27个井组日增油19.27吨,注采井数比从1:1.67上升到1:1.60,水驱控制程度从74.4%提升到74.8%。
下一步,采油三厂将持续强化层系井网调控、措施调控和日常注采调控等渗流场精细调控,通过改善流场、完善流场和新建流场等手段实现流场调整提量增效,实现老油田稳健开发。