近期,随着桩139-斜35井排水期结束,含水下降,已取得日增油5.4吨的好效果。这标志着胜利油田
桩西采油厂低成本充填防砂在桩139块再次获得成功。
2017年,桩西采油厂针对桩139块稠油
油藏压裂防砂成本高,防砂后期堵塞降液等问题,优化防砂工艺,提高防砂效果。今年已实施4井次,开井3井次,日增油20.3吨,累增油589吨,平均单井防砂成本降低8万元。
桩西油田桩139块为高孔高渗稠油热采油藏,主力含油砂组岩性以细砂岩为主,粒度中值0.17毫米,具有地层出砂严重,原油密度大的特点。并且由于该块为海油陆采区块,采取平台开采模式,井身轨迹复杂,普遍存在造斜点高、井斜长、斜度大的问题。综合各种防砂方式的防砂原理、适用条件,结合该区块的稠油热采现状,应用压裂或充填方式防砂,效果最佳,免修期也最长。
但在目前低油价形势下,存在防砂成本高,效益变差的问题,为提高防砂措施效益,降低防砂成本,桩西厂工艺技术人员通过对比以往历次防砂井的防砂参数,从构造位置、井身轨迹、施工参数等方面剖析总结影响桩139块防砂井效果的原因。并从防砂工具、充填砂优选,携砂液防膨,施工控制参数、开井后排液速度等方面优化防砂技术。通过优化,平均单井防砂成本从25万元降至17万元,平均单井日增油6.8吨,成本得到控制,增油效果显著,措施效益得到提升。