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华北油气:效益最好的区块是这样炼成的

日期:2017-05-10    来源:中国石化新闻网  作者:马献珍 付豫蓉

国际石油网

2017
05/10
14:13
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关键词: 华北油气 中石化 气田

    大牛地气田DK13井区是华北油气分公司最值得骄傲的区块,该区块开发最早,拥有气井600余口,约占总井数的1/3多点,但累计产气量158.76亿立方米,超过气田总产量的1/2;区块建产初期的前3.5年,产量基本不降,到目前生产12年之久,平均自然递减率仍保持在9%,这个指标达到中石化红旗采气厂一类水平;累计产气超过1亿立方米的气井不断增加,较早的回收了初期投资,而采气程度仅为8%,意味着这个区块还有很长时间释放效益。
 
    “DK13井区的先天性储层较好,但主要还是依靠后期的科学‘抚养’,才能使它健康长寿。”华北油气分公司专家吴伟然说。
 
    定期测流压确定合理配产
 
    “DK13井区在开发前3年半几乎是不降产的,超过了预期方案,最近几年才开始出现了递减,这与我们精细的合理配产密切相关。”吴伟然说。
 
    大牛地气田具备低渗、低压特性,气井配产过高,距井筒较远的气流不能及时跟上,易产生“断流”;配产过低,因气井内有水,容易被“水淹”,给气井合理配产至关重要。
 
    该井区的D15井和D16井,初期的日无阻流量分别是21万立方米和16万立方米,D15井的配产较高,D16井的配产较合理,生产10多年后,D16井的累计产气量比D15井高出几百万立方米,等于D15井再继续生产两年才能赶上D16井目前的累计产量。
 
    “我们通过定期测量气井的流压,来确定气井配产。当流压递减快时,配产就要适当降低,当流压不降时,我们可以适当的上调一下产量,当产量上调多少时,流压下降大于控制值,我们找到这个节点,就是最佳的配产。”吴伟然说。
 
    经过长期探索,直井的合理配产选择无阻流量的1/5~1/7之间,水平井合理配产选择无阻流量的1/3~1/5之间。合理的配产诞生了不少长寿井,截至目前,该区块DK-1-69井的累计产气量达到了1.14亿立方米,DK13井累计产气量也接近1亿立方米。
 
    依据出水量调整泡排制度
 
    气井正常生产必须把地层水携带上来,否则气井就要发生水淹,影响产量,甚至被“淹死”。
 
    “我们的单井都安装有气液分离器,可以计量出每口井的出水量,依据每口井出水量多少,来优化泡排加注量、加注频率,气井一天加一次药剂,还是两天加一次,这就需要不断的优化。”吴伟然说。
 
    假如某口井正常的排水量,一天需要加10升泡排药剂,他们调整为8升还能保持同样的排水量,就再继续下调至7升,这时如果排水量下降了,他们就上调至7.5升,直至找到最佳的平衡点。
 
    该井区D1-65井,站内隔天套注3升泡排药剂时,井内开始积液,产气量从1万立方米左右下降到6000立方米,生产时率从100%下降到96.5%。通过每天井口套注8升,排积液稳定,产气量逐步回升到1万立方米以上,生产时率也基本恢复到了100%。
 
    “我们还可以根据排水效果,优选泡排药剂,加注哪种药剂的价格低、效果好,就选用哪种药剂。”吴伟然说。
 
    通过不断优化泡排药剂,连续几年来,在满足排水效果同时,泡排药剂用量在相对下降,成本在逐年降低。
 
    有效注醇让气井畅通无阻
 
    气井生产过程中极易产生水合物而发生冻堵,尤其是在冬季。“进入集气站的单井敷设有采气管线,还有单独的注醇管线,通过注醇能有效预防冬季气井堵塞。”吴伟然说。
 
    气井发生冻堵后,通常需要采取降压放空解堵,采用这种措施也是无奈之举,一方面对地层压力损失较大,另外还浪费大量的天然气资源。注醇能够避免发生冻堵,既可以保持气井能量,又减少资源的浪费。
 
    每口井注醇量多少,刚开始谁也不清楚,他们把气井的温度、压力、产水量等输入模拟软件,大致得出不同井况下注醇量的指导表。
 
    他们依据指导表,在实践中进一步细化。如果某口井注入100升甲醇,仍发生冻堵,就上调10%的量,如果在100升时不堵,他们就下调至80升,如果继续下调到70升时就发生冻堵,他们就稍微上调,直至最佳的平衡点。
 
    为减少注醇量,在每年气温上升时,就开始逐步停止注醇,一个月后达到全部停醇。DK13井区一般从4月份开始逐步停醇,目前已有4座集气站150余口井全部停醇,一直延续到10月份再恢复注醇。
 
    通过运用更加精细化的停醇工艺,该区在井数增加的情况下,每年的注醇量在逐年降低。
 
    措施作业让老井焕发青春
 
    “在气田部署新井难度越来越大,依靠新井弥补递减量困难大的情况下,对老井实施措施、维护作业,恢复气井应有的产能,是一项投资少、见效快的重要举措。”吴伟然说。
 
    在DK13井区,当初开发的是较好的盒2、盒3层位,随着开发年数的增加,出现了部分低产低效井,他们把日产低于3000立方米的井列为低产井,目前该区有130 余口这类井,为让这些井焕发青春,今年他们通过效益分析、安全评估、储量评价,排查出69口措施作业井,一旦实施成功,预计增加日产能30万立方米以上。
 
    最近,第一批部署实施的12口井,其中D1-1-47井,措施之前日产3000立方米,通过实施压裂转层,对山1层实施压裂,目前日产量增加到1.2万立方米,该井所仅花措施作业费150万元,相比打一口新井,节省了850万元。
 
    还有些井油管结垢堵塞,需要经过大修,近日大修的D1-2-6井,起出的油管全部被结垢堵死了。“这口井的产量为零了,一旦大修解堵后,预计恢复产量每天5000立方米。”吴伟然说。
 
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