8月4日,
吉林油田采用钻完井技术已在英台致密气现场应用5口井,平均
钻井周期缩短50.62%,成本降低43.59%,井身质量合格率、固井质量合格率均达100%。
多年来,英台致密气开发存在着地层可钻性差、井内温度高、二氧化碳污染、气层漏失、长裸眼段等难题,制约了这一地区的效益开发。
今年年初开始,吉林油田加大攻关力度,在技术方案上集成应用成熟的科研成果,通过采用井身结构优化设计、高效PDC优选、承压完井技术和长封固段一次返等系列钻完井技术,为致密气开发打开新通道。
针对钻井液容易造成钻头泥包、易掉块垮塌、流变性能变差等难题,科研人员采取系列措施,在上部井段采用聚合物钻井液体系,钻井过程中加入适量防塌、抑制性强的处理剂,提高体系的抑制性和防塌性,控制地层造浆,保证井壁稳定。在下部井段逐渐转化为聚磺体系,提高体系抗温性,保证钻井液具有较强的高温稳定性和抗二氧化碳污染能力。
英台地区下部火山岩地层复杂,含砾较多,可钻性极差,普通PDC钻头不适应,速度慢、周期长、成本高。经过技术攻关,科研人员优选出适合该类高含砾地层的高效8刀翼PDC钻头,全井使用PDC钻头配合螺杆进行施工,取消牙轮钻头,实现下部地层钻速的突破,钻井周期大幅度降低,为二开井的成功实施扫清了障碍。
在完井过程中,由于封固段长、井底温度高,吉林油田形成了具有突破性的完井技术管理方案,引进刚性堵漏材料,与复合堵漏剂、随钻堵漏剂、高温封堵剂等按比例配套使用,计算合理的承压值,确定承压井段,在下套管前进行地层承压试验,以提高地层的承压能力,确保在固井注替过程中无漏失,实现了长封固段水泥浆一次返,效果显著,提高了固井质量。