今年以来,
西北油田采油三厂紧盯效益开发这一核心目标,牢固树立“增加SEC储量就是增强生命力、就是增强采油厂的核心竞争力”的理念,全力落实采油厂增加SEC储量的主体责任,注重现金操作成本管控向注重完全成本管控转变,走持续低成本开发之路,取得良好成效。上半年SEC储量增加74.2万吨,完成年度目标的40.77%,递减率由去年的32.3%降到16.3%,实现了“三超一低”,即油气商品量超计划1.62万吨;营业收入超计划0.32亿元;毛利超计划0.33亿元;生产成本低于计划178万元运行,盈利5.05亿元,率先成为西北油田踏上日产剩余步子采油厂。
取得这样的成绩。该厂厂长任文博认为:是我们树立大财务、大成本格局,深化SEC储量研究,深入开展了SEC储量影响因素敏感性分析研究,明确了做大SEC储量的方向和SEC储量与增量作业关系研究,统筹了折耗与增量成本关系的结果。
今年,该厂面临扭亏脱困的巨大压力。分别计算油价在50美元和100美元下,各类影响因素对SEC敏感性研究,并得出结论敏感性由高到低为:递减率>初产>固定操作成本比例>总操作成本>油价。 总结出做大SEC储量的关键为提升初产、降低递减率。基于这种认识,该厂加强产量供给侧改革,不合理的“金字塔”转结构稳定“橄榄型”,针对无效低产井比例40%,产量比例4%,提效空间大的实际情况,树立“有井筒就要有产品,有产品就能有效益”理念,重新分析每一口井,提升无产低效井能力做贡献,定量化计算注气量,提升弱能量井储量动用,实施21井次,累计增油5916t,累计提升储量动用12.3万吨,新增经济可采储量6.5万吨。
不断提高油藏效益开发认识,统筹增量作业投入与SEC、折耗关系,适当加大措施投入,增加经济可采储量。通过对SEC储量进行深入分析,认为在当前油价下适当提升措施作业成本有利于增加经济可采储量,为此加大大修、酸化等进攻型措施力度,上半年实施大修7口,6口有效,实施酸化8井次,半年时间平均单井增油达到2010吨,合计增加经济可采储量34.5万吨;加强工艺优化、技术创新推动措施降本增效,通过施工工序优化、油管资产保护、不动管柱酸化(3井次)等创新技术应用,措施井降本增效691.8万元;细化单井注气条件,优化单元注气方案,精细注气,注气整体效果较往年同期明显提高。S76单元气驱、水驱高效协同,利用廉价手段保持有效流线,高效提高采收率,减少注气费用158万元,吨油成本降低206元/吨。为防止气窜,同时保证单元注气井长期受效,采取小排量注气工艺3井组,增油10249吨。上半年完成注气38井次(单井33井次,单元5井次),累计增油64283吨,完成年度任务14万吨的45.9%。
以目标倒逼为抓手,将成本指标下达至各区块,设立各区块盈利与现金流目标,强化成本管控,加快低效区块治理。着重对十一区低效区块综合治理,深化资产分类管理,以经营现金流正为标准,逐步恢复十一区前期关停井,开井数由43口上升到57口,日均产油维持在260吨左右。预计十一区综合治理后年综合递减由14.2%降为7%,SEC储量由37.21万吨上升为55.3万吨,年中十一区SEC储量达到29.2万吨,较去年底上升了0.48万吨。预计全年吨油折耗下降526元/吨。