截止8月30日,经过近4个月不间断实验,
金陵石化烷基苯厂
脱硫装置,急冷塔塔底水氨氮含量连续4个月低于国家最新排放限值。该厂脱硫装置又添“消氨”新功能,实现了“脱硫消氨”目标,达到了“一箭双雕”的效果。
为了有效减少氮氧化物和氮氢化物排放,该厂从细微处着手助力减排。从2016年初开始,工厂就开始对2017年7月1日起全面执行的新版《石油炼制工业污染物排放标准(GB31570—2015)》进行普查核对,并加快有关环保设施上马、改造和技改。
“脱硫消氨”项目就是工厂对准环保新标实施技改技措项目之一,在2017年4月份脱硫装置检修改造期间,热反应炉F-901新增两个高温计,新增高温计能够更准确地监测F-901炉膛温度,为烧氨提供了参考依据。同时,在不改变脱硫工艺流程的基础上,设计了含氨酸性气进炉工艺路径。
脱硫装置的氨气主要来自污水汽提塔,烧氨实验是将污水汽提塔顶部的含氨酸性气引入热反应炉F-901,F-901炉膛温度达到了烧氨要求的最低温度。通过长时间实验,急冷塔塔底水中氨氮含量经分析,氨氮含量均低于200mg/l相关要求。8月份,在工厂加工处理量不变的情况下,近一个月氨氮含量低于30mg/l,烧氨实验取得了较好的效果。
此次烧氨实验对脱硫装置原工艺未产生负面影响,根据目前烧氨项目运行状况,工厂脱硫装置将继续采用此方法烧氨。消氨项目的有效运行,进一步减轻了下游污水处理装置压力,保证了污水氨氮指标达到最新排放限值。