10月19日,
安庆石化电仪部紧跟十九大会议步伐,组织精兵强将对污水处理
投炭装置进行小技改,攻关助推投炭不再“难产”,使环保装置安稳运行。
污水处理投炭装置自投用以来,一直不间断运行,投放活性炭粉至PACT生化池中。当粉末活性炭与回流的含炭污泥一混合,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,大大地提高了污水处理效果。使用投碳装置同时具有节约投资成本、操作灵活方便、活性碳利用率高等诸多优点。
18日,担任维护任务的电仪部炼油电气作业区维护二班职工在巡检时,发现该装置电机机身温度较高,变频器报接地故障。班长殷悦得知情况后,立即派人对电机进行解体检查,摇测绝缘,清扫电机定子,防止导电性能强的碳粉进入电机定子线圈内,造成接地故障,检查完毕,恢复安装后立即投用。19日8:00时,电机再次发出“脑梗”报警,殷悦立即赶往现场,办理检修和停电票证后,他马上来到投炭装置,在黑暗狭窄的空间内拆除电机与减速箱的连接螺丝,用桶接住齿轮箱中的润滑油,以免润滑油渗入地面,造成检修人员滑倒或污染环境,再将电机脱离高台,用绳子顺着投炭管道,慢慢的把电机吊到地面,就地解体,发现电机转子因老化而“寿终正寝”。
为了不影响环保装置正常运行,使污水处理率达100%,殷悦协同分管技术员丁寒松积极寻找备机。通过仔细查寻,发现有一套备机为德国产,但如果使用成套备机,必须拆除旧减速箱,而设备安装地点较小,只容一人侧身施工,高高的“炮筒”内光线较暗,给拆除工作带来一定难度,而且耗时耗力。丁寒松经过全面分析,决定将新电机与新减速箱拆离,并改动新电机运行方式,将电机三角形改成星形接法,与旧减速箱连接。殷悦立刻带领人员量好安装尺寸,重新制作联接点后,迅速将电机运往现场就位安装。他们用抹布擦净投碳机周边的黑色碳粉,清洁旧减速箱,再将电机与减速箱连接,用防火泥堵好电缆套管,防止碳粉进入,影响电机使用寿命。
17:30分,经过10个多小时的连轴转,终于圆满地完成这次检修任务,使投炭装置恢复投入运行,确保污水处理安稳运行。