西北油田大涝坝凝析
气藏实施循环注气开发以来,已累计向地层注气2.81亿方,地层压力恢复近4兆帕,涨幅达9.6%,日产油增加50吨,涨幅83.3%,日产气增加20万方,涨幅达133.3%,循环注气效果显著,相当于再造一个大
气田。
凝析气藏青春常驻的灵丹妙药
大涝坝凝析气田位于塔里木盆地的边缘,由西北油田雅克拉采气厂负责管理,于2005年投入开发,预计衰竭式开发可稳产3年。但投入开发后,地层压力和产量出现快速递减,地层反凝析加剧,再加上边水水侵影响,严重制约高效开发。
2013年4月,大涝坝循环注气站作为中国石化首座整装凝析气田循环注气工程投入运营,揭开了大涝坝凝析气田油气开发的新篇章。时任雅克拉采气厂总地质师李宗宇介绍“通过循环注气,将有效解决气田凝析油采收率低、地层压力下降快、气藏反凝析严重等问题”。
该区块属特高凝析油含量,最大反凝析液量高达30%,衰竭式开发过程中大量的凝析油损失地层中,同时气藏边部地层水容易侵入储层形成水封气,使气藏开发变得难上加难。循环注气工程投用后,既能将损失在地层中的凝析油蒸发出来,又能抑制边水侵入。
五年来,技术人员不断探索实践,优化调整,精细注气,实现稳产增产。与注气前相比地层压力上升18.4%,恢复到41.7兆帕,凝析油日产能力上升45.8%,达139吨/天,已累计增产2.9万吨,循环注气工程成为凝析气藏青春常驻的灵丹妙药。
天然气储气调峰的制胜法宝
随着循环注气的推进,地层压力恢复缓慢、气藏水侵形势进一步加剧,注气效果并不明显等问题逐渐显露。为改善注气开发效果,技术人员进行了关井强注论证,数值模拟结果显示,强注可以较好抑制水侵,改善注气开发效果。
在“寒冬期”中,采气厂转变经营思路,在进入天然气销售淡季后,实施阶段性调气调产。将大涝坝气田关井强注与季节性生产需求有机的结合起来,在淡季时将富余气量,通过管网调配注入大涝坝区块进行强注,在杜绝放空的同时,保证注气气源持续供应,将地层作为储气库,进行调峰储用,消除了气量无处可去的安全隐患。
在天然气生产过程中,频繁调整生产制度或关井往往会对生产井的长期稳定生产造成较大影响,甚至导致无法恢复生产。因此,在天然气需求减少、设备故障等情况下,循环注气工程充分发挥天然气储气调峰的枢纽作用。
去年4月,因下游用气大户设备突发故障,每天150万方的天然气需求戛然而止,西北油田天然气管网压力从2.2兆帕陡然升高至2.8兆帕,逐步逼近3兆帕的设计极限,给西北油田的天然气产销和管网安全都带来了巨大挑战。雅克拉采气厂第一时间启动应急预案,充分发挥大涝坝循环注气工程的储气调峰作用,注气压缩机双机运行,日注气量从20万方提高至45万方,化解了管网安全的燃眉之急,成为解决危机的制胜法宝。
目前,大涝坝凝析气田已累计产油91.8万吨、产气14.0亿方,雅克拉采气厂还在持续推动技术升级,积极同专业院校和研究部门开展合作。今年4月,新一轮的全关井注气已经启动,确保全年注气任务的完成,提高净注气量,保障注气开发效果。