截至6月25日,在平均井深超过5000米的西南油气田磨高区块,
川庆钻探完钻132口井,依靠精细控压
钻井、工程地质一体化钻井技术等关键核心技术的进步,平均钻井周期缩短50%,支撑了川中古隆起的大发现、快上产。
2011年7月,高石1井在灯影组试油获日产气102.14万立方米;2012年9月,磨溪8井寒武系龙王庙组,测试日产量超过190万立方米。大发现终结了半个多世纪川中有无大气田之争,也带给钻井人巨大压力。井深5841米、钻井周期302天,近一年时间才打完一口井,何时才能建成大气田?
“川渝地区深井钻井难度极大,要想持续提速必须依靠关键核心技术。”川庆钻探公司副总经理、总工程师伍贤柱直言。
“二叠系嘉陵江—筇竹寺,井段长、层位多,层层见气,压力系数跨度大,常规钻井漏失井占比59.3%,往往漏喷同存,处理复杂时间长、时效低,井控风险大。”川庆钻探工程技术处负责人谈起这个层段直摇头。
但川庆钻探自主研发的精细控压钻井技术和装备,专治各种“不服”。
2014年至今,精细控压钻井技术在磨高区块应用40井次,成功解决多压力系统、窄密度窗口引起的喷漏同存复杂问题,有效破解了该区块钻井难、钻井慢难题。
二叠系采用精细控压钻井技术,通过“释放地层能力+适当提高地层承压能力”,平均单井漏失量减少86%,平均处理复杂时间降低95.3%。高石001-X7常规钻井漏失钻井液达6092立方米,采用精细控压漏失412立方米,仅占漏失总量的6.7%。
震旦系应用精细控压技术,采用“微漏”作业方式,平均单井漏失量减少81%,处理复杂时间缩短92.4%。进尺是邻井的1.98倍,钻井时间为邻井的43.77%。
不仅追求提速,而且要确保高产。川庆钻探工程地质一体化钻井技术成为保障气田高产的“金钥匙”。
川庆钻探以精细地质建模、井眼轨迹高效控制、储层实时综合识别为核心,实现高陡高电阻率碳酸盐岩储层的有效识别与追踪,磨高区块水平井储层钻遇率100%,单井最高日产量达到263.47万立方米。
统计数据显示,目前完钻的132口井中,高难度大斜度井和水平井68口,超过半数。第一轮井平均井深5585米,平均钻井周期192.5天,周期缩短36.3%,平均机械钻速提高55.1%,并在龙王庙组地层钻获高产气流。第二轮震旦系井平均井深5505米,平均钻井周期165.7天,比第一轮缩减26.8天。在去冬今春的新一轮钻井提速中,震旦系水平井大斜度井平均井深6170米,平均钻井周期174.9天,周期缩短21天。龙王庙组水平井大斜度井平均井深5470米,平均钻井周期131天,周期缩短17天。