齐鲁石化第二
化肥厂在提高丁辛醇装置火炬运行稳定性及安全环保性方面,打破了传统操作方法,大胆提出了火炬消烟蒸汽手动调节改为自动调节的操作模式,经过前期调研和可行性评估后组织实施,现在火炬自动化控制已投入使用,并达到了预期使用效果。
“火炬消烟蒸汽的自动化控制,保证了火炬不冒黑烟,减少控制火炬消烟蒸汽的人为依赖,增强了系统安全稳定性。”第二化肥厂技术质量科科长吴宽亮介绍说。
丁辛醇装置火炬的清洁环保运行,需要在火炬头位置投入蒸汽进行伴烧,以保证火炬气充分燃烧。升级改造之前,此股消烟蒸汽要根据火炬大小实时手动调节,而一旦出现系统放空气量大,不能及时发现并调节,火炬极可能出现燃烧不充分,冒黑烟的环保隐患,为了消除这一隐患,火炬自动消烟的设想就此产生。
系统改造之前,该厂组织相关人员到兄弟单位炼油厂交流学习,吸取经验,并结合自身系统运行特点,制订了《丁辛醇装置火炬消烟蒸汽控制回路方案》。丁辛醇火炬系统收集丁辛醇装置、辛醇异丁醛装置和改制单位多套装置释放气,存在系统管网波动大、火炬气组成成分不稳定等特点。针对这一情况,在运维中心二化仪表的配合下,二化制订了由火炬管网压力控制消烟蒸汽分步调节法:首先根据火炬管网最低压力,设计蒸汽初始值,保证最低蒸汽消耗量,避免因蒸汽中断后再次投用造成的水击现象,然后随着管网压力的升高,分段提高蒸汽调节阀位,以保证火炬平稳运行,最后设置蒸汽阀位报警值,提高系统异常排放预警能力,保证全系统安全稳定运行。
火炬自动调节系统投用后,降低了消烟蒸汽消耗量,也减少了职工的操作强度,为实现一人多岗创造条件,同时大大提高了火炬安全环保运行的可靠性。“我们在增加自动控制的基础上,保留了原有的手动控制,为火炬的安全环保运行提供双重保护,同时探索最优指标控制方案,实现环保、效益双赢。”吴宽亮补充说道。
二化通过提高装置自控率,增加重要机组运行状态检测,落实设备隐患排查常态化制度,持续打造装置安全稳定长周期运行。