8月16日,
扬子石化贮运厂液体码头作业区PX装船流量计完成在线升级,消除了装船作业瓶颈,提高计量精准度的同时,也提高了装船效率。
扬子码头作业区PX装船管线和泵的设计能力可以达到每小时250吨,而系统中原来的流量计量程偏小,每小时的流量上限为150吨。随着公司PX产量的提升和市场需求的扩大,小量程的流量计限制了装船能力,也挤占了码头的有效作业时间。为了解决这一问题,贮运厂拟定了在线升级流量计的方案,将原来的3英寸口径的流量计升级为4英寸,使流量计量程与系统付料能力匹配,发挥设备最大潜能。
方案很快得到批复,贮运厂生产技术科和码头作业区抓紧实施。制定管线工艺处理和施工作业方案,落实施工单位。为了最快速度完成流量计的升级更换,他们先期在线下实行预制,80%的工作量是在不影响PX正常装船作业的情况下完成的。经过5天的预制和线下安装,所有准备工作到位。8月15日,在小量程流量计完成最后一次装船任务后,作业区见缝插针,在下一船作业任务之前,迅速组织在线施工安装,只用了两天不到的时间,就完成了流量计主体安装、配套系统安装、电仪系统安装调试等所有任务。
新的流量计安装就位后,打通流程,系统测试,每小时流量可达200吨以上,计量数据经过与罐量和人工检尺比对,误差范围完全控制在国家和行业标准范围之内。扬子石化只用一周时间就解决了长期困扰的难题,为公司的PX产品多产多销多创效益创造了条件。