齐鲁石化第二化肥厂持续探索装置安全与节能降耗新方案,从装置本质安全出发,根据生产需要,调整设备结构,实现节能降耗与装置安全双赢。
日前,为提高二化丁辛醇装置丙烯净化系统运行安全稳定性,该厂将原料丙烯泵3200D原有九级叶轮减少两级,并对剩余叶轮进行切削改造,在打量能力保持不变的情况下,扬程由原来的473m降低至250m,杜绝了丙烯屏蔽泵扬程过高,造成的系统超压隐患,从本质上提升装置安全性。
丁辛醇装置丙烯泵为丙烯净化系统进料泵,其原始设计扬程为473m,大于丙烯净化系统设计压力,也高于丙烯净化系统安全阀起跳压力。为保证净化系统安全平稳运行,需要及时调整丙烯泵出口压力,防止系统超压。调整过程中通过限定泵出口阀门开度,开大丙烯回流阀位,从而达到系统所需压力,而该过程势必造成额外的电能消耗,如果调整不及时,还存在系统超压风险,给装置安全运行带来隐患。
该厂针对系统隐患多次研讨解决方案,经过认真分析,最后提出从设备结构入手,解决超压风险。通过与厂家对接,对机泵进行研究测算,确定了减少叶轮级数并切削叶轮尺寸的改造方案。近日,丁辛醇装置丙烯屏蔽泵PU3200D经过返厂改造安装试运后,运行后泵出口阀全开,电流由原来的115A降低至95A,泵出口压力2.5Mpa,满足系统设计要求,达到了预期改造效果。
通过对丙烯泵结构的优化调整,提高了设备有效利用率,同时降低了电能损耗。据统计,在满足生产负荷时,每小时降低电能损耗7.6kw,真正实现了装置安全与节能降耗双赢。
该厂持续观察丙烯泵改造后的各项运行参数,在掌握运行规律后,继续推行其他机泵的改造升级,进一步打造安全、平稳、高效运行装置。