今年以来,
石家庄炼化在集团公司专项帮扶下,瞄准市场需求消除瓶颈,开展攻关破解技术难题,不断提升创效能力,使连续亏损的
己内酰胺装置走出困境,今年前8个月实现扭亏为盈。
石炼从关键点与核心装置入手,消除生产瓶颈。他们抓住检修时机,将填料
萃取改为筛板塔萃取,提高萃取效率。优化组织生产,提高核心装置生产能力,硫酸装置提至最大负荷,生产的硫酸除满足生产自用外,还实现外销增效。对装置氨肟化膜系统进行改造,膜过滤周期延长一倍,液氨单耗降至历史最低。今年以来,己内酰胺核心装置重排、己内酰胺生产负荷平稳保持在100%。
蒸汽消耗是己内酰胺生产的主要能耗。今年5月,总部化工事业部组织专家对石炼进行专项帮扶,专家与石炼技术人员一同分析装置用能和蒸汽管网能级利用情况,提出18项治理措施,对主要生产装置实施温度优化,调整回收浓度和补水量,投用预热器,中压蒸汽用量大幅降低,7月能耗创装置开工以来最好水平,8月依然保持较好水平。
石炼坚持联合攻关破解技术难题,提高创效能力。他们与清华大学联合开发苯法己内酰胺混合萃取技术,用混合溶剂替代苯作为萃取剂,消除高负荷运行瓶颈,装置负荷提至110%,蒸汽消耗每小时减少3吨,产品质量稳定性也显著提高。适时调整装置操作参数,加强指标控制,己内酰胺产品保持优等品水平。
他们还组织技术骨干成立攻关团队,解决生产难题。双氧水装置产能不足,每月需外采,成本居高不下。攻关团队经反复论证,将双氧水加氢催化剂更换为高效催化剂,提高双氧水产量,有效降低采购成本。