9月20日,
安庆石化电仪中心积极组织精兵强将,经过3天奋战,圆满完成污水处理生化絮凝加药系统改造,并对加药系统
电气设备进行维修保养,多方联动让
环保设备焕新颜。
絮凝加药系统根据所需药剂浓度,在搅拌箱内配制,经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱,用加药泵向投药点或预处理柜架的系统中输送所配制的溶液。成套添加系统具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便、经济实用等特点。PA501和PA502两套絮凝加药系统自投用以来,连续运行己达多年,超负荷运行及药物腐蚀造成这两套装置中箱体渗漏,流出粘滑的液体聚丙稀酰胺药物,不仅造成药物浪费,增加生产成本,还污染地面易造成人员滑倒。
针对此状况,水务部、电仪中心、盈创公司联合制定了该加药系统的改造方案,并于今年3月,电仪中心对腐蚀严重的PA501加药装置箱体、电气设备等实施了全面改造,确保该环保装置安稳运行。9月,PA502箱体腐蚀加重,药液经常渗出,存在极大的安全隐患,改造势在必行。
9月18日,电仪中心炼油电气区域维护二班班长殷悦开好检修作业票证,指定监护人员,带领检修人员赶往检修现场实施改造。为确保施工安全,他拿来草包垫在检修加药系统地面上。因箱顶上的加药电机、搅拌电机、振荡器、螺旋加热器等设备长期处在潮湿的环境中,造成联接螺丝、保护管接头腐蚀严重,给拆卸工作带来难度。检修人员先拿来铲子和抹布把箱顶上的药剂除掉,喷上除锈剂,用扳手一点一点拧开螺丝,做好标记后,再顺着保护管将线缆抽出,然后将电机联接器脱开。盈创公司施工人员也迅速切割拆除加药箱体,更换新的箱体,焊接牢固后,做耐压试验,保证加药箱体安全牢靠。
20日,药箱安装完毕。电仪中心炼油电气区域按照改造方案的计划,已早早备好材料。检修人员快速量好管线尺寸,将镀锌管折弯,按照线路顺序固定完毕后,再穿线缆,并迅速检查加药、搅拌等电机前后轴承是否完好,变频器空试是否合格。同时,水务部对PA501精心操作,实行单机运行特护。现场监护人员也不断提醒检修人员避开交叉施工,防止碰撞影响安全施工。他们发扬连续作战精神,对照接线图,联接好电机、变频器电源,仪表相关人员也做好液位连接。
当日夜间22:00时,操作人员调整好工艺,对该装置进行联动试机,设备运行完好。